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炼油企业挖潜节能措施探讨
学兔兔
炼 油与化 lT
REFINING AND CHEMICAL INDUSTRY 第25卷
炼油企业挖潜节能措施探讨
蔡 新 宇
(大庆石化公司矿区服务事业部,黑龙江大庆163714)
大庆石化公司炼油厂动力车间为各生产装置提供生 时,要查出原因,以免造成闭路采暖循环水的浪费和蒸汽的
水、循环水、风、瓦斯的供应,从源头控制能耗用量是节能降 浪费。灵活控制采暖换热器底部冷凝水阀,保证刚好有凝
耗工作的重点,车间从转变思想、平稳生产、从严管理、技术 结水流出而不浪费蒸汽去凝结水,每个供暖期节约用电
改造等方面挖潜节能,取得良好的效果…。 756 000 kW,节约蒸汽用量为8 432 t。
1加强受控管理保证平稳运行 (4)调整全厂生水工艺流程,平衡生水用量,严格监控
车间加强生产受控管理,认真执行巡回检查制度,强化 生水长流水,排查机泵、换热器冷却水的泄漏,将原生水泵
员工技术培训。将节能指标分解到班组,使班班有节能计 停用,开小泵供应生产,每a节约用电569 400 kW,节约生
划,人人有节能指标,员工在操作和日常工作中的节约能源 水用量262 800 t。
意识明显提高,大家主动加强日常检查,杜绝了长明灯、长 (5)针对全厂蒸汽冷凝长期排放点的现象,就近进行
流水和蒸汽放空过大等现象。 管线改造,替换采暖水采暖,将冷凝蒸汽接入采暖管线为用
2加强生产管理优化操作 户进行采暖,末端冷凝水排入闭路水系统 。
(1)车间根据早晨和夜间照明变化情况,每15 d调整1 3实施技术改造措施
次车间区域照明时间,保证车间及时开关灯,动力车间共有 (1)优化利用瓦斯站富余瓦斯
照明156盏,每h耗电7.4 kW,与往年全年用电相比平均节 2013年实施短流程方案,先后关停了多套生产装置,
约电量6 828 kW。 相应的高压瓦斯的用户减少,使得高压瓦斯的量处于富余
(2)依据车间供热运行特点,对原采暖形式进行调整, 状态。需要经常性的将高压瓦斯泄入低压瓦斯排向火场燃
原采暖开始到结束一直开启2台泵运行方式,变为在供热 烧,造成资源的极大浪费。将富余瓦斯输送出厂使用,以达
初期和供热末期只使用常压低温余热进行采暖,并停运2 到提高瓦斯利用率充分利用资源、节能降耗的目的,平均节
台热网循环泵只开启1台热网泵对家属区进行采暖,节能 约瓦斯量61 300 m /d。
效果显著 ]。 (2)润滑油系统的改造。
(3)供热管线要高频次不间断进行巡检,对泄漏要及 东区供风岗位VK8—3S压缩机故障的率较高。因此对
时处理,依据室外环境温度灵活操作,保证在国家规定温度 机组进行了技术改造,在机组中间冷却上部新安装1台主
的下线进行采暖加温操作,对于回水压力的低于0.2 MPa 油泵,改造油路管线,将原润滑油管路拆除,废弃轴头齿轮
化企业的核心骨干和提升业务水平奠定基础。 20I I(9):I27-129.
4结束语
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