析出锌质量原因分析与措施.docVIP

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析出锌质量原因分析与措施

锌电解厂析出锌质量下降的原因分析与措施 2011年1月,锌电解析出锌含铜合格率为77%,含铅合格率为95%,主要影响析出锌质量的因素有: 1. 溶液系统含氟氯较高,超过工艺标准,导致阴阳的腐蚀加剧,特别是对阳极的腐蚀非常严重,导致析出锌含铅高。 2. 溶液系统含锰较高,导致阳极泥产生量大,生成的速度快,溶液浑浊,增加析出锌中机械夹杂铅的可能性。 3. 受直浸溶液影响,析出锌经常出现轻微反溶现象,导致析出锌含杂相对上升。 4. 出槽时,带锌板与阳极刮擦,使锌片上带阳极泥有可能使析出锌含铅高。 5. 职工没有严格按照“四关七不准”的要求操作,影响析出锌质量。 6. 由于碳酸锶加入量的增加及阳极泥产生的速度较快等原因,原一系统10万吨的掏槽设备设施能力难以保证目前一系统18万吨生产规模的掏槽质量和进度。 锌电解厂特制定关于提高析出锌质量方面的控制措施如下: 电解工段各班组严格按“四关七不准”的要求操作,抹导电头时抹布必须拧干,洗布水最多8槽必须更换一次,洗槽水按要求换;吊车出槽停五秒,且出槽时尽量平稳出槽,减少阴阳极板的接触;吊板必须走过道,平阳极尽量避免废液进入槽间板内。 电解工段各班组出槽带锌板尽量先进洗槽或者用水冲洗,再进行剥片码堆,其中底部接触的锌片必须单独码堆,并在锌片上增加 “铅高” 标识字样。 电解工段加强对碎锌的检查,碎锌暂不与锌片一同送锌品,先堆放在现场,待集中送锌品,锌片码堆严禁夹带杂物与碎锌,技术室每周进行不定期抽查. 4. 生产工段按四关七不准对极板进行平整与控制,尽量减少接触,技术室与工段加强对电解工段的工艺纪律检查。 5. 运转工段控制槽温38-40℃,控制难度较大时可请求调度适当调整电流。 6. 运转工段严格按操作规程挑选样片并冲洗干净,禁止提前取样。 7. 技术室视析出锌含铅情况调整碳酸锶的加入,每天检查碳酸锶的加入情况;运转工段每小时按量均匀加入碳酸锶,并作好加入与盘底记录。 8. 调度关注电解工段的电流情况,及时与生产部沟通,尽量保证一、二、三、七系列的析出锌单片重在7.5Kg左右。 9. 电解工段周期性通平阳极必须报经技术室备案,临时平整阳极必须向电解槽内加入适量的碳酸锶。 10. 运转工段掏槽必须严格按操作规程规定进行,杜绝因操作原因影响析出锌质量。 11.加强掏槽周期管理,及时掏出电解槽中的阳极泥,减少接触,降低溶液含固量。 12. 技术室继续在生产工段之间组织质量竞赛,对影响质量的因素进行监控,对以上措施进行定期检查并予以考核。技术室加强白班,调度室加强中晚班、节假日对措施的落实情况检查,发现未执行到位的情况,按经济责任制进行考核。 锌电解厂 2011-01-27

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