石油钻铤开裂失效分析.pdfVIP

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学兔兔 第4期 (总第155期) 机 械 工 程 与 自动 化 No.4 2009年 8月 MECHANICAL ENGINEERING AUTOMAT10N Aug. 文章编号:1672—641 3(2009)04—01 38—03 石油钻铤开裂失效分析 薛卫东 ,杨丽景。,卫英慧 ,侯利锋 ,李大赵 (1.太原市明佳科技发展有限公司,山西 太原 030024;2.太原理工大学材料科学与工程学院,山西 太 原 030024) 摘要:一根直径为 159 mm的油田钻铤在使用时发生开裂,通过对失效钻铤进行化学成分分析、金相组织分 析、SEM分析及力学性能测试等,研究了该钻铤的失效机制。结果表明:该钻铤失效属于疲劳断裂破坏,疲 劳裂纹形成于钻铤内螺纹消失处最后1个~2个螺扣部位,该处存在较大应力集中,同时单位面积受力较大,应 力状态复杂,使用过程中容易萌生疲劳裂纹,最终导致裂纹的贯穿。 关键词:钻铤;疲劳断裂;失效分析 中图分类号:TG111.91 文献标识码;A 0 引言 腐蚀,然后在I eize MM6金相显微镜上进行非金属夹 石油钻铤在钻井过程中承受的载荷非常复杂,特 杂物、晶粒度、金相组织观察与评定。 别是钻铤接头,同时承受内压、外压、轴向载荷、弯 依据GB/T228~2002标准要求,沿钻铤轴向取3 曲载荷及扭矩的作用u]。1992年对全国油田深井钻柱 个同一周向平行试样,在ZDM一30万能试验机上进 失效总况的统计结果表明,钻铤的失效频数大致占钻 行拉伸试验。 柱总失效的48.7 l_2]。因此,研究钻铤服役环境和失 用线切割方法在钻铤开裂处取样,通过JSM一 效机理,对提高钻铤使用寿命,降低钻具失效频率,减 6700F扫描电子显微镜观察开裂部位断口形貌。EDS 小经济损失,具有重要意义。 用于定量分析显微组织中不同区域的组成成分。 1 试验方法 2 试验结果 从靠近钻铤开裂部位取样,磨去表面层后采用 2.1 化学成分分析 CS一901B型碳硫分析仪和ICP发射光谱仪对开裂钻 失效钻铤化学成分(质量分数)分析结果见表1, 铤进行化学成分分析。 符合GB/T222—1984标准和相关企业标准的要求。 对钻铤取样经研磨抛光后用4%的硝酸酒精溶液 表 1 失效钻铤的化学成分 元素 C Mn S P Sl Cr Mo Fe 实测值 0.45 1.11 O.OO2 0.0l0 0.22 1.13 0.17 Ba1. 标准值[3] O.42~0.48 0.75~1.20 ≤0.030 ≤0.030 0.1 5~0.30 0.75~1.2O 0.15~0.25 Bal_ 2.2 显微组织分析 钻铤外表面裂纹清晰可见,位置距内螺纹接头端 钻铤失效部位金相组织如图1所示,为回火索氏 面129 mm,周向长度为146 mm。在裂纹出现部位附近 体+少量铁素体。按GBLO561—2005标准,评定非金 将钻铤剖开(见图2),发现裂纹

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