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减少制丝线单箱蒸汽耗用
减少制丝线单箱蒸汽耗用
生产制造处 王伟
小组概况
表1 小组成员
小组名称
生产车间制丝技术服务QC小组
组 长
刘英杰
小组人数
3人
小组类型
现场型
小组注册登记号
成立时间
2008年7月
序 号
姓 名
性 别
年 龄
职 称
组内分工
1
刘英杰
男
38
工程师
组长
2
郭子强
男
52
技师
实施
3
王伟
男
40
技师
实施
二、选题理由
制丝线的工艺任务就是将叶片经过松散、回潮、加料、贮叶、增温增湿、切丝、烘丝、混丝掺配、加香等工序后,加工成满足卷烟工艺的烟丝。也就是说,烟丝在制丝线的加工过程就是不断的增温、增湿、干燥的过程。除了辅联设备外,大部分的设备都需要蒸汽,所以,制丝线需要消耗大量的蒸汽。我们从综合管理处的1至6月份的统计数据中发现,6月份的制丝线蒸汽单箱耗用达到了86.43kg,1至6月份蒸汽单箱耗用如图1所示。
图1 2008年1-6月份制丝线蒸汽单箱耗用
制作人:王伟 数据来源:南京卷烟厂能源消耗统计表
我们在生产过程中发现,配汽间冷凝水回收排放的蒸汽量很大,由于是直接排放到大气中,所以造成的蒸汽浪费也很多。由于我厂的锅炉是使用天然气的,因此天然气的消耗也非常多。为此,我们决定将“减少制丝线单箱蒸汽耗用”作为QC活动的主题。
现状调查
我们首先对制丝线使用蒸汽的设备进行排查后发现:近期各台设备在生产前的预热时间较长,温度上升的很慢,虽然蒸汽的压力已经达到了设备的使用要求,但却需要较长时间才能达到预热温度。
然后,我们又对设备的冷凝水排放系统进行了排查。由于我厂的冷凝水是采用集中回收的,也就是说将生产线上设备排放的冷凝水收集后送到配汽间,然后集中排放。因此,我们对冷凝水回收系统进行了仔细的观察后发现:配汽间收集的冷凝水很少而蒸汽量很大,并且压力也比较大。
由此可见,目前存在的问题是冷凝水排不出去,而蒸汽对外排放量却很大。
设定目标
我们通过对现状调查进行分析后认为:冷凝水排放系统不正常是造成以上现象的原因。我们针对前几个月蒸汽单箱耗用情况及响应厂部节能降耗的要求,决定通过改造,争取将蒸汽单箱耗用在6月份的基础上降低20%,并将此作为本次QC活动的目标。
图2 改造前实测值和预定目标值比较
制作人:王伟
五、原因分析
我们首先针对冷凝水排放不正常这一问题进行了分析:
人
人
法
机
冷凝水排放系统不正常
环 境
闪蒸量大
旁通阀打开
布局不合理
蒸汽直排
疏水阀安装错误
责任心不强
环境温度低
旁通位置不合理
安装位置颠倒
疏水阀损坏
系统背压高
图3 原因分析
要因确认
表2 要因确认
序号
因素
现场观察现象描述
是否要因
1
旁通阀打开
操作工生产前打开后忘记关闭
否
2
闪蒸量大
环境温度差异大
否
3
布局不合理
冷凝水旁通阀位置不正确、系统背压高,管路中积水较多
是
4
蒸汽直排
疏水阀损坏,蒸汽直接排入冷凝水
回收系统
是
5
疏水阀安装错误
疏水器内浮球位置错误,蒸汽直排
是
制作人:王伟
通过要因确认后我们认为:冷凝水旁通阀位置不正确、系统背压高;疏水阀损坏;疏水阀内安装错误是造成冷凝水排放系统不正常的主要原因(见图4)。
图4 改造前旁通阀安装位置
通过原冷凝水排放系统图可以看出:
旁通阀的位置在疏水阀的下方,在旁通阀关闭的情况下,冷凝水不能通过疏水阀排放出去,造成管路里积水较多,蒸汽在管路里流动不畅,使得设备升温慢;
管路上未安装止回阀,由于系统背压高,造成积水不能排入冷凝水收集管路里;
疏水阀损坏,蒸汽直接排入冷凝水收集管路里,并排放到大气中;
疏水阀安装错误,阀内的浮球处于常开状态,蒸汽也会直接排入冷凝水收集管路里,并排放到大气中。
制定对策
我们针对要因确认出来的冷凝水排放系统存在的问题,并通过咨询了Spirax Sarco公司的工程师,制定了相应的对策(见表3)。
表3 针对存在问题制定的相关对策
序号
主要因素
改进对策
目标
负责人
完成时间
1
布局不合理
重新调整布局
减少管路积水
刘英杰
08-7-31
2
蒸汽直排
更换疏水阀
保证冷凝水正常排放
王伟
08-7-30
3
疏水阀安装错误
重新调整疏水阀
疏水阀工作正常
郭子强
08-7-30
制作人:王伟
八、对策实施
我们利用7月底停产大修的时间对全线的冷凝水排放系统进行了改造:
对冷凝水排放管路进行重新的调整及优化,改造后旁通阀安装位置如图5所示。
图5 改造后旁通阀安装位置
(2)对疏水阀进行了重新的选型。由于原来的设备厂家较多,疏水
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