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武钢2号高炉第三代大修停炉操作实践
维普资讯
一
武 钢 1998年 1月
W ISo0 TECHNOLOGY In. 1998
· 12 ·
武钢 2号高炉第三代大修停炉操作实践
关 友 德
(炼铁厂)
摘 要 武钢2号高炉第三代太谬停炉整个过程安空顺利-停炉大部分参敷较稳定.奉主详蛔地介毒季了
停炉前的准奋工作、堂料鲢曩最残杖操作牛,为夸后大謦停炉操作提供 1可参考的垃驻 ·
关蝴 嗽
待焦封炉和小修更换大小钟、安装冷却器等设备
1 概 况 13次。扣除休风封炉及检修时间,实际作业 5131
天,共产铁量 13,087,5O 9t,平均单位炉容产铁
武钢 2号高炉 (1536m’)第三代从 1982年 6 达到 8521t/m。·代,比第一、二代分别高 6746、
月 15日投产到 1997年 3月 31日停炉,历时 14 3209t/m ·代,是 目前武钢高炉历代炉役中仅次
年零 9.5个月。其间经过 1985年和 1991年的两 于 1号高炉第二代(仍在役)。其他主要技术经济
次中修,更换渣口以上 内衬及部分冷却壁。此外, 指标亦较好(见表 1)。
衰 l 2号高炉历代主要技术经济指标比较
2号高炉第三代生产期间,炉底炉缸运行相
对稳定,仅在 1987年因长期高强度操作.炉缸二 2 停炉前的准备工作
段 36号、8号和 9号冷却壁水温差相继升高,于
该年 3月中旬开始,连续4个月使用钒铁矿护炉 为了使整个停炉过程安全顺利,达到按计划
(每吨铁含 TjO:量 5~6kg),之后至大修停炉前 准时空完料线和出净残铁,在停炉前作了以下准
几乎没有使用钒钛矿。因此,与前两代不同,这次 备工作
主要是根据公司生产经营计划而停炉大修。 2.1 停炉前的炉况调整
为了确保停炉安全、顺利和放净残铁,停炉前 停炉前维持高炉顺行是安全停炉的基础。为
做了大量的准备工作。包括对炉底侵蚀程度的预 此,高炉操作采取 以顺行为主,活跃炉缸,适当发
测和计算,停炉空料线需要时间的计算,拟定切实 展边沿,维持充沛的炉温和适宜的炉渣碱度等措
可行的停炉规程和放残铁计划等。在各有关单位 施 。
的密切配合下,实现了安全、顺利停炉。2号高炉 (1)3月29日13:O0变用料结构为烧结矿+
第三代内型剖面如图1所示。 海南块矿,调整炉渣碱度,同时每批料加锰矿
400kg,以改善渣铁流动性,保证了炉况顺行 ,炉
共友簋,男,高级工程师 缸活跃 。
(2)停炉前,装料制度为P。Kj++4 Pf+,
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. 14. 1998年第 1期(第36卷 ·总第2o7期)
3.3】 1,O0 1800
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