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DA-401精馏塔分离效果探讨.pdf
40 四川化工 第 9 卷 2006 年第 1 期
工艺与设备
DA40 1 精馏塔分离效果探讨
王艳萍
(江阴职业技术学院 化纺系 ,江阴 , 2 14433)
摘 要
分析了某公司 DA40 1 乙苯/ 苯乙烯精馏塔分离效果差的原因 ,进行了操作调整 、模拟计算 ,介
绍了技术改造方案的实施及产生 。
关键词 :苯乙烯 精馏塔 分离效果 效益
注 : 进料量 = 13887kg/ h
1 前言
22 原设计的工艺条件
某公司化工一厂苯 乙烯装置 DA40 1 塔是 乙
原设计的工艺条件见表 2 。
苯/ 苯乙烯精馏塔 。自 1987 年开车以来 ,该精馏塔
表 2 设计的工艺条件
一直分离效果不好 ,塔顶苯乙烯含量太高 , 一般在
塔顶压力 塔釜压力 塔顶温度 塔釜温度
5 —6 %左右 ,达不到设计值的 34 % 。而塔底 乙苯 ( ) ( ) ( ) ( ) 回流比
k Pa k Pa ℃ ℃
的质量分数为 02 —03 % ( 设计值为 005 %) 。致 353 480 10200 12000 75
使大量苯乙烯从 DA402 塔返回 300 # 单元 ,造成脱
氢反应副反应增加 ,转化率降低 ,苯乙烯产量降低 , 23 实际进料组成
其结果不仅影响产品质量 ,且使物耗 、能耗升高 。我
精馏塔的实际进料组成见表 3 。
们通过对其进行技术改造 ,取得了巨大的经济效益 。
表 3 实际进料组成
( )
2 DA40 1 塔简介 组分 组成 wt %
苯 0 80
Φ
2600 DA40 1 乙苯/ 苯乙烯精馏塔采用 250 Y 乙苯 3440
板波纹填料 ,填料高度为 3570m ,共六层填料 :精馏 非芳烃 000081
段两层 ,提馏段四层 。 甲基苯乙烯 040
甲苯 2 10
2 1 原设计的进料组成
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