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- 2017-06-06 发布于天津
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“888”脱硫剂在都匀氮肥厂半水煤气脱硫中的应用.pdf
维普资讯
2004年第4卷第4期 气体净化 ·73 ·
8“88’’脱硫剂在都匀氮肥厂半水煤气脱硫中的应用
(贵州都匀氮肥厂技术室,贵州都匀市 538005)
贵州都匀氮肥厂现年产合成氨能力为 脱硫剂,以确保溶液内“888”含量稳定。
75kt,采用本地白煤(贵州)来制半水煤气, 3 脱硫系统主要工艺指标
因本地白煤含硫较高,半水煤气中硫化氢含 3.1 溶液组分
量较高,一般在 4.0~4.5g/m。,高时可达 总碱度 0.5~0.6mol/L~Na2CO3含量
5.O~5.5g/m。,为适应生产需要,确保脱硫 7g/L,“888”脱硫剂含量(15~20)×10一,
系统出口H。S含量不超指标(5Omg/m。), “888”脱硫剂加入量按脱除 1kgHzS,补入
对脱硫系统进行改造为两级脱硫,一级脱硫 “888”脱硫剂0.6~1g;栲胶含量:0.4~0.7
塔填料为塑料格栅,二级脱硫塔填料为塑料 g/L;V2O5含量0.6~0.6g/L;pH值:8.5
鲍尔环;同时为进一步降低脱硫成本,防止脱 ~ 9.0。
硫塔内填料被堵塞,延长脱硫塔的运行时间, 3.2 溶液温度
使之达到长周期运行,从2001年l1月份起, 35~45℃。
开始使用 “888”脱硫法,运行效果比较好。 3.6 液气比
1 脱硫系统工艺流程 16~2OL/m。。
半水煤气流程如下: 3.4 脱硫系统出口H2S含量
D3oo煤气鼓风机来半水煤气一一级脱硫塔一二级脱硫塔 ≤50mg/m。。
●
压缩机进IZl煤气总管一冷却塔 4 脱硫系统运行效果
溶液流程采用两级脱硫,两个再生系统: 我厂原单独使用栲胶脱硫,低塔再生槽
厂一蒯 捌 -卜 液位 :] 易起大泡沫,影响低塔喷射再生操作,硫泡沫
浮选不正常、不稳定,影响硫回收率,同时大
泡沫从低塔喷射再生槽翻出来,造成环境污
染。后来,使用 “888”脱硫剂后,脱硫效果比
较理想,产生的硫泡沫比较好、稳定,有利于
硫泡沫分离。
2 “888”脱硫剂加入方法 脱硫效率高,脱硫进口半水煤气中H。S
在活化槽内加入清水至槽容积的3/4左 含量在 3.5~4.5g/m。,有时高达 5.0~
右(约0。l5m。)。 5.5g/m。,生产负荷在40000 43000m。/h,
根据煤气中H。S含量和生产负荷情况, 脱硫系统出口煤气中H。S含量一般都在7~
加入 “888”脱硫剂,开空气吹搅,使其充分溶 20mg/m。,出口H。S含量稳定,脱硫效率在
解、活化约4h。 99.29/6~99.896/,见表 1。
将活化好的“888”脱硫剂以小流量均匀 硫磺产量高,硫回收率高。由于使用
地加入到低塔喷射再生出口的液位调节器内 “888”脱硫剂,产生的单质硫颗粒比其它脱硫
使之与溶液均匀混合。 剂产生硫颗粒要粗大,溶液粘度低,产生硫泡
每班必须按时、按量地活化和补入 “888” 沫有利于熔硫釜操作,单质硫容易分离,硫磺
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