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辽阳石油化纤公司重整装置氯腐蚀情况调查.pdf
涵蚀接 兹 蚀 嗡 维普资讯
石油化工腐蚀与防护 1992年 2期
,0,二牛
辽阳石油化纤公司重整
装置氯腐蚀情况调查
1巴
中国石化总公司生产部 幸振裴
由于辽河原油近期氯含量急剧升高 ,导 据统计,因原油含氯高造成的直接经济损失
致辽化重整装置连续发生换热器腐蚀泄漏, 327万元,间接经济损失 482万元 ,合计经济
装置被迫停车检修 ,物料平衡失调,经济损失 损失 809万元 。
严重。针对上述情况对辽阳石油化纤公司进
行了调查,调查情况如下: 二、腐蚀原因分析及辽河油 田
投加含氯化学药剂情况
一
、 装置腐蚀状况
及经济损失情况 重整装置连续发生换热器腐蚀穿孔泄
漏,其原因是辽河原油含氯量高。1991年 7
从 1991年 7月发现辽河原油含氯高 以 月龙鞍线原油含氯 173.1~715.2ppm,原油
来,重整装置受氯腐蚀影响,管道壁厚由d.5 经常减压蒸馏装置得到的石脑油馏分 (初馏
film减至 2.6mm,罐壁厚 由8ram减薄至3.7 塔顶馏分油 占40 ,常压塔顶馏分油 占
flim,200预加氢工段 E一20l~E--204四台 35 ,常一线馏分油 占 25 )中含氯量超标
换热器因腐蚀穿孔而多次发生泄漏,而外漏 (要求小于 5ppm),实际达到 100~200ppm。
石脑油又污染 200循环水系统 ;裂解装置炉 石脑油经重整加氢后产生盐酸,形成强酸介
管、分馏塔和循环水系统都因氯腐蚀而潜在 质腐蚀 。如汽提塔预加氢气液分离罐 R201
着突发恶性事故的隐患。截至 1991年 10月 脱 出水 pS为 1(正常值大于7),回流罐R202
中旬,重整及芳烃抽提、对二 甲苯等装置 已被 脱 出水pS为 l~2。因不含氯的石脑油资源
迫停车抢修 8次 ,累计 17d,共减产对= 甲苯 短缺,迫使重整装置使用含氯石脑油,甚至在
2941t,更换换热器 l7台次,阀门 68个,仪表 原料接济不上时,裂解装置也被迫使用含氯
控制阀及孔板 d个 .管道 300多米和精馏塔 油 ,不得不 “饮鸠止渴”,才得以维持生产,不
回流罐等,又因重整装置停产,致使下游装置 仅生产损失严重 ,而且安全也难以保障。
也先后停车 ,环 己烷装置 因无氢气供应及苯 据调查,辽河油 田所属采油厂,从 1991
的供 应 减 少,被迫停 产 ,减 产尼 龙 66、盐 年 6月 29日起,在采油作业 中为降凝增产,
2100t此‘外 ,烯烃生产线的乙二醇、聚丙烯装 注入清蜡剂、解堵剂、稳定剂、固砂剂等各种
置也停工待料,又因频繁开停车而造成了各 化学药剂,药剂 中含有四氯化碳、二氯 甲烷、
种副产品减产,能耗增加及环保超标等 问胚 。 (下转第 2d页)
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