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300MW机组汽泵前置泵电流偏差原因分析及处理措施.pdf

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300MW机组汽泵前置泵电流偏差原因分析及处理措施

300MW 机组汽泵前置泵电流偏差原因分析及处理措施 张智林 作者单位:中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂 地 址:贵州省毕节市纳雍县阳长镇纳雍发电总厂生产技术部 邮 编:553303 【摘要】纳雍发电总厂二厂装机容量 4×300MW,给水泵拖动方式为: 2×50%B-MCR 的小汽机带动;1× 30%B-MCR 电动给水泵。 2013 年 1-5 月,3 号机两台汽泵前置泵发生电机电流偏差较大和电机过热、过载 现象,影响设备的安全与经济运行。本文通过分析总结运行、检修中的有关经验与教训,掌握设备故障诊 断方法,保证设备健康、稳定、经济运行。 【关键词】 前置泵 电流 前言 火力发电厂给水系统设置前置泵的主要目的是提高给泵入口压力,防止给泵 运行中发生汽蚀现象,同时降低除氧器安装高度。随着机组负荷的升高,给水流 量增加,前置泵电机电流上升。如前置泵运行中发生两台电机电流偏差较大和单 台电机过流、过热现象,长时间运行,将会严重危急设备安全,制约机组带负荷 能力。 一. 前置泵电机电流异常升高的现象 ;1×30%B-MCR 电动给水泵。除氧器、汽动给水泵及前置泵分别安装在汽机 房内22 米、12.6 米、0 米标高层。前置泵为卧式、单级双吸、中分蜗壳式离心 泵,型号 FA1D53B ,扬程 H=90.55m 流量=521.6m3/h 转速 n=1480r/min 轴 功率=145.6kW 必须汽蚀余量=3.41m 效率=82.16% 配用电机型号Y315l2-4G 功率185kW 电流344A 电压380V 。 3 号机组汽泵前置泵自2013 年6 月3 日停机前,存在两台电机电流偏差较大 现象,低负荷时电流相差90A 以上,290MW 以上负荷时较高电流电机其运行电流 超过额定电流(344A)15A 以上,外壳温度采用红外线测温仪测量,最高达到65℃ 以上,需使用外置风机进行临时冷却。 二. 原因分析 查阅给水系统自动调节时与前置泵电流偏大相关的参数趋势 (见附图1、附 图2),考虑前置泵出口流量孔板测量误差较大原因,290MW 负荷时,在小机转速、 前置泵进口压力和出口温度基本一致的情况下,A 前置泵电流虽较B 前置泵电流 约高60A,但出口流量却较B 前置泵约低 122m3/h 。联系电气专业人员排查电气 部分不存在故障后,根据检修检验和运行经验,分析认为造成前置泵电流异常偏 差和升高的主要原因为:前置泵泵体吸入腔室和压出腔室存在短路、给泵再循环 内漏量较大、给泵卸荷水开度较大三方面原因造成部分流体在前置泵体内循环, 导致电机电流升高。 附图1 附图2 三. 原因排查 1、系统正常运行状况下,检查A 汽泵再循环调节门处于正常关闭状态,关 闭再循环调节门前后手动门,电流约有5A 变化。结论:非主要原因。 2、现场检查两台给泵卸荷水开度基本一致,通过开关A 汽泵卸荷水手动门, 电流几乎保持不变。结论:非主要原因。 3、隔离系统,解体检查A 前置泵,发现泵体推力侧吸入口下部有约鸡蛋大 孔洞,中分面吹损严重,泵体内吸入和压出流道存在短路。结论:为电流偏高主 要原因。 原因分析: 根据前置泵型号参数和水泵本身特性,现场安装条件,以及其余机组前置泵 检查情况。 1) 造成吸入口下部穿孔的主要原因:叶轮吸入口处因介质压力、流速、方 向发生突变,存在汽蚀现象,如泵体因铸造质量、材质、热处理等原因导致抗汽 蚀性能较差,则随着运行时间的延长,该处极易发生汽蚀穿孔。 2) 造成中分面冲刷的主要原因:密封垫选择不恰当和检修质量存在问题。 附图三 四. 处理措施及效果 根据前置泵泵体材质和生产厂家意见,采用不锈钢焊条进行堆焊处理,投运 后,两台电机电流相差约 6A,A 前置泵电流较修前约下降 50A,电机温度已下降 至正常温度范围内。见附图四、附图五。 附图四 附图五 五.

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