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锅炉飞灰.pdf

【行业交流】 670t/h 锅炉飞灰 可燃物偏高的原因及对策 1 1 2 2 文/仝爱民  郭鸿斌  郭起旺  张孝有 (1.长治市锅炉压力容器检验所,山西 长治 046000; 2.山西漳泽发电厂,山西 长治 046021) 摘 要:漳泽发电厂原苏制670t/h 锅炉飞灰含碳量由于受设备系统、 燃烧工况、煤粉细度、燃料性质等 诸多因素影响,严重偏离设计值,致   一.基本情况 着火点推迟,飞灰可燃物升高。 使锅炉燃烧效率降低。通过调整试   漳泽发电厂670t/h锅炉是由   (3)火焰中心上移。在锅炉 验,找出了降低飞灰可燃物的有效 原苏制EΠ—670—13.8—545KT 吹灰器不能投运的情况下,运 措施,提高了锅炉机组经济性。 型单汽包双炉膛、自然循环、固态 行人员为保证蒸汽参数,人为 关键词:燃煤锅炉 飞灰可燃物 排渣燃煤锅炉,在炉膛左右两侧 提高火焰中心,导致煤粉着火 燃烧调整 煤粉细度 13600mm和18100mm标高处分上 推迟,燃尽时间缩短,飞灰可燃 下两层布置16台双蜗壳旋流燃烧 物升高。 器,在标高20600mm处对称布置三次风喷燃器8台。该   (4)风量不足,炉膛缺氧燃烧。要使燃料完全燃烧 炉采用钢球磨煤机中间储仓式制粉系统,热风送粉,设 就必须供应炉膛适当的空气量,空气供应不足,燃料与 计煤种为贫煤。自1989年3~6号四台机组先继投产 空气不易混合,将会使飞灰含碳量增加,造成风量不足 以来,锅炉飞灰可燃物问题比较突出,经过多次调整试 的主要原因是:锅炉各部漏风严重,引、送风机出力偏 验和技术改进,飞灰可燃物偏高问题基本得以解决,从 低。运行中各炉均不同程度地存在着风量不足现象,满 而提高机组的经济性。 负荷时氧量仅有2.0%~3.0%左右。   总之,燃烧工况是影响飞灰可燃物的主要因素。   二.飞灰可燃物偏高的原因分析   2.煤粉细度:锅炉运行中一般煤粉细度为R90=   1.燃烧工况:锅炉燃烧工况的好坏,直接影响煤粉 13%~15%,通过试验,燃用挥发分13%左右的贫煤时 气流的着火、燃烧及燃尽,从而影响飞灰可燃物,该炉 煤粉细度R90维持在11%~12%,有利于煤粉的燃尽。 燃烧系统存在的主要问题有: 降低煤粉细度是降低飞灰可燃物的有效措施。   (1)一、二次风的出口速度和风率轻重颠倒。为避   另一方面提高煤粉的均匀性,也有利于煤粉的完全 免一次风管堵塞,必须加大一次风量,使二次风量相对 燃

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