客车空气制动机缓解不良的原因2007.docVIP

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  • 2017-06-08 发布于河南
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客车空气制动机缓解不良的原因2007

客车空气制动机缓解不良的原因2007-01-20 13:52:18 来源:中国铁路网 浏览次数:485 网友评论 0 条   窑制动机缓解不良,是指车辆实施制动后,不起缓解作用、基础制动杠杆不缓解或缓解作用慢等,觉于车辆交验、库检作业和列车运行途中。在列车运行途中发生制动机缓解不良,通常情况下,可造成列车临时停车或造成车辆轮对擦伤过限途中甩车,按照《铁路行车事故处理规则》第2.5.1条的规定,属B类一般事故,严重时,也可造成车辆脱轨等较为严重的后果。   一 列车缓解不良故障的发现方法   除在段修、铺修交验及库检作业过程中,通过空气制动试验发现缓解不良外,运行中列车缓解良故障的发现主要有以下几种方法:   (1)运转车长、乘务人员发现车辆异常减速或车下有抱闸异音;   (2)司机发现牵引困难、牵引功率增大或正常牵引功率下速度降低;   (3)通过不停车车站时,尤其是夜晚行车时,车站值班员发现车辆下部有很强烈的抱闸火星。 如列车停车,停车后必须进行制动机全部试验,确实有的车辆制动后再充风时制动机不缓解,接连试验几次都不缓解,即可确认是车辆缓解不良造成的途中停车。   二 原因分析   通过对车辆缓解不良的故障原因分析,主要分为四种,(1)制动阀类故障;(2)104电空制动机或F8阀电控部分故障;(3)空气管路故障;(4)基础制动故障。 1 三通阀的主要故障   ①主鞲鞴及滑阀阻力过大;   ②主鞲鞴胀圈漏泄量过大;   ③充风沟过长,截面面积过大;   ④止回阀或止回阀弹簧折损;   ⑤滑阀与座拉伤;   2 分配阀缓解不良的主要故障   ①均衡阀开胶将均衡鞲鞴杆排气口堵死,制动缸的压力空气不能通过鞲鞴杆轴向中心孔经均衡部排气口排出;   ②主鞲鞴漏汇或模板穿孔,造成制动管的压力通过漏汇处或模板孔流入主鞲鞴下侧,未行成足够的压力差,主鞲鞴不下移,容积室的压力空气无法或缓慢排出;   ③均衡模板穿孔或紧固螺母松动,容积室排气时,制动缸压力通过均衡模板处流向下侧,未行成足够的压力差,均衡鞲鞴不下移,制动缸的压力空气无法或缓慢从均衡部排出。   ④大滤法网堵塞,压力空气无法进入主阀主鞲鞴上侧,因而不能形成缓解作用,制动缸的压力空气不能排向大气;   ⑤均衡鞲鞴上方的缩孔Ⅱ堵死,制动缸压力空气无法或缓慢排出。   3 F8分配阀缓解不良的主要故障   ①主阀小膜板破损漏风,小活塞上下无压力差,不动作;   ②主阀大膜板组装有误,大活塞不动作;   ③缓解柱塞杆太短,缓解阀开度较小,制动缸压力空气排出较为缓慢;   ④保压弹簧太硬,主活塞和小活塞向下的作用力无法打开缓解阀;   ⑤缓解阀被卡死,制动缸压力空气无法排出。   三 电控部分故障   ①104电空制动机的保压电磁阀BDF得电后未能关闭所控制的气路,电磁阀不动作或者电磁阀关不严;   ②F8电空阀的缓解电磁阀作用不良,工作风缸压力空气无法逆流向列车管。   四 空气制动部件及管路故障:   ①制动缸缓解簧衰弱、折损、缓解后,弹簧回复力无法推动活塞复位;   ②制动缸内壁结冰、制动缸活塞杆弯曲变形、活塞杆与制动缸前盖抗劲等,阻碍活塞复位;   ③中间体管路不畅,制动缸压力空气无法经中间通道流向主阀排出;   ④单元制动缸排风堵(口)阻塞,压力空气无法排向大气;   ⑤单元制动缸后盖变形,活塞回复不到位。   五 基础制动故障   ①杠杆、拉杆别劲,主要发生在制动缸前后杠杆处;   ②基础制动杠杆检修组装时选配尺寸不当,如制动缸前后杠杆的连接杆尺寸较短,可造成活塞回复不到位;   ③ST1—600型闸调器误动作或“A”值高速不准确;   ④单元制动缸连杆先配不当造成抗劲,活塞伸出后无法回复原位。 信息来源:中国铁路行业第一网站 - 中国铁道网 原文地址:/railway-passenger-car/skills/119.html

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