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气井实施注甲醇防凝析污染治理技术

lP8一l2井基本情况 目前产气量下降到0.05xl04113,套压 16MPa,表明该 井还有能量,柱塞排液只能解决井筒积液问题,无法 1.1 生产简况 解决地层的积液问题,而解决近井地带反凝析污染是 濮8一l2井为 巾原油田分公司采油二厂P67凝析 保证气井稳产的关键因素。 气藏s四上层系的一 口气井,含气面积5.1km,天然气 为此,在油田工程技术研究院技术人员的技术指 地质储量11.53xl0m,凝析油地质储量32.59x10t。 导下,在濮8一l2开展反凝析污染治理技术,希II用注甲 该井于2006年4月 15日射开层位S四上试采 ,投产初 醇段塞+氮气吞吐工艺 ,通过采用甲醇作为活性剂处 期 采用 (1)4mm油 嘴生 产 ,油压 14.0MPa,套 压 理 ,并注氮气吞吐,解除近井地带 由于反凝析造成的 19.5MPa.Et产气 1.24x10133,日产油0.2m。为防止 污染,大幅度的提高气井的产量,解决南于反凝析而 井底积液,2008年 l0月安装智能柱塞 自动排液装置, 造成气层渗透率下降、产量下降的问题 ,提高近井地 采用 8mm气嘴生产,一直保持 日产气0.85x10II1。 带气相渗透率,恢复气井产能。 截至2009年5月,该井 由于井底积液严重,产能逐步下 降,后改用油嘴06mm,FI产气量仅0.05~104m,油压 2注甲醇段塞+氮气吞吐工艺机理 0.5MPa、套压16MPa基本处于停喷状态。 注 甲醇段塞+氮气吞吐的目的是减轻凝析气井近 2.2 存在问题及解决方法 井地带反凝析污染。其基本原理是将 甲醇和氮气两 濮8—12井的露点压力35.96MPa,投产时测井底 段塞分别注入产生反凝析污染的凝析气井,利用甲醇 流压为26.8lMPa,井底流压低于露点压力,说明该井 挥发性和热力学性质,解除水锁效应和降低气液相的 投产初期就在露点压力以下生产,井底附近会产生反 界面张力。氮气吞吐可将低渗透带中处于可动的反 凝析现象。反凝析现象造成该井气相渗透率下降,导 凝析油驱替成为可流动的油,对凝析油产生 “抽提”或 致产气量的大幅度下降。为此,2008年 10月对该井 “携带”作用,从而解除凝析气井近井地带因反凝析而 实施智能柱塞排液T艺,保持气井正常生产 3年多, 造成的污染,提高气相相对渗透率,从而达到提高凝 2010-ff-.第6期 72月出版 析气井的天然气产量 ,提高气藏开发的综合经济效 时油压、套压变化情况,若油压和套压基本平衡,说明 益。 油管内甲醇已被替入地层,油管与油套环空全部充满 氮气;同时还可考虑注氮气压力约为投产时油层压力 3 施工工艺 (26.81MPa)1.2倍(目的是为了便于氮气携液吐出), 濮8一l2气井现场施工工艺流程见 图1,主要分六 方可停至注入氮气。濮8—12井注氮气结束后,注入 个阶段。 油压为31.6MPa,套压为3O.93MPa,累计注入氮气量 (1)氮气井筒排液阶段 :在注甲醇前,连接套管与 5×104m 。 制氮车管线,用制氮车向油套环空注入大量的氮气, (4)焖井反应阶段 :焖井反应时间为 1周。目的 油管闸门打开,油管线出口装 8mm油嘴实施排液。 是为了让注入的甲醇在地层孔隙中扩散,与地层流体 用足量的氮气把井筒中积液全部替出,为甲醇注入创 充分作用,完全解除水锁效应,降低气液相的界面张 造条件。 力。焖井期间密切观察油 、套

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