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净化气洗涤塔技改总结.pdf
魏肥技术
38 2008 年第 29 橙第3 期
净化气洗涤塔技改总结
郑洪刚温榴亚正柴
(济于市恨立化工有限公词 272067)
捕 事E 简要翻述了碳酸丙烯醋法脱眼中的稀液系统工艺流程和设备,介绍了净化A;:t先撒塔带液的服因、改造方集及改
造厨运行效果。
关键诩碳丙脱碾稀液净化气洗涤塔改造运行效果
1 前窗
收墙,清洗常解、真解气中央带的碳丙~球后,最
后流人稀液循环槽循环使用。
破酸丙烯酣法脱除变换气中工氧化碳的气
体净化技术,近几年来在中小氮肥厂的应用愈来 当稀联丙液中的碳丙含量达到8.0% -12.0%
或系统碳丙中的水含量1.5%时,根据系统水平
愈成熟,由于其是典型的物理吸收过程,而且具
有流程简单、消槌低、净化度高、二氧化碳纯度高 衡,经计算后控制碳丙贫液中水份不超标,将部
利凹收率高、易于操作等特点,应用于合成氨和
分稀液加入碳丙循环槽作补充碳丙使用。当稀液
尿素流程优势显著,被广泛应用于中小氮肥企业 系统液位低于指标时,及时补加脱盐水,保持稀
的8.13、 18.30工程的新建和改扩建中。 掖系统液位稳定。
我公司8.1 3工程从1993年开始筹建,由原
稀液系统工艺流程框因如因10
化四院设计碳酸闵烯醋法脱碳配套斯纳姆公司
氮汽提法尿素,1995年底至1996年初合成氨和尿
紫装堂一次试车成功,1997年生产运行稳定达到
回1 稀液系毓工艺流程框围
设计能力,1999年班置生产能力达 10.1 5 的规
2.2 主要设备
模,而脱碳系统达到了高净化皮、高工氧化碳纯
2.2.1 净化气洗涤塔
度、高二氧化碳回收率、低阻力、低消耗的罔内一
规格为φ14ωx45ω,原设计为筛板塔,内
流水平。但在1999年以后装置负荷达设计能力的
有三块板,问距为4∞mm,每屁极上有φ6的筛孔
125%后,稀液系统运行不正常,净化气洗法塔带
1330个,筛孔四二三角形排列,孔间距为41阳,
液,严重时楠液系统无法运行,不仅影响到碳酸丙
每愿筛板的开孔事只有2.59%0
烯醋的消糙,而且对脑工序的安全、稳定生产造成
就涤塔改造前的简图见图2。
威胁。因此近几年来,净化吨洗激墙的改造和稀被
系统的优化运行成为公词技术改造的重点。
2 稀液系统工艺流程和设备
2.1 工艺流程
从稀碳丙液循环槽出来的碳丙稀液经稀液
莱加压至2.5MPa,送入净化吨洗涤塔上部,洗跺
四收净化气中夹带的联酸丙烯酣第沫后由塔底
排出,经液位自调阀减肥茧0.8MPa后,送人闪燕
槽洗涤段洗涤闪蒸气(另一路直接选人汽提塔洗
涤段),回收闪蒸气中夹带的破丙雾凉,稀液由闪
蒸洗涤塔底部引出,经液位自调阀减压至
O.15MPa进入汽提塔洗澡段,清洗凹收汽提气中
央带的破两雾谏,精液通过稀液液蚓进入碳两回
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