重庆某矿煤及瓦斯突出事故认定及原因探析.docVIP

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重庆某矿煤及瓦斯突出事故认定及原因探析

重庆某矿煤及瓦斯突出事故认定及原因探析   摘 要:重庆某矿发生了煤与瓦斯突出事故,根据现场勘查和计算,确定了突出的煤量和涌出的瓦斯量,在此基础上认定了事故类型,并分析了事故发生的原因,提出了相关建议 关键词:事故;认定;原因分析;建议 中图分类号:TB 文献标识码:A doi:10.19311/j.cnki2016.31.095 重庆某矿为技改扩建矿井,矿井开采标高+780m水平~+330m水平,设计生产能力9万t/a,服务年限13a,为煤与瓦斯突出矿井。矿井开采二叠系上统龙潭组,可采煤层有K1煤层、K2煤层、K3煤层。K1煤层位于龙潭组下部,厚0.8m,为较稳定的可采煤层,倾角35°~42°。K2煤层平均厚0.5m,为不稳定的局部可采煤层,下距K1煤层9m,倾角35°~42°。K3煤层下距离k2煤层为23m,全区可采,厚度1.8~2.90m,倾角35°~42° 矿井采用平硐+暗斜井开拓方式,分为+410m水平和+335m水平。主要运输巷、回风巷、采区上山均布置在各煤层中。其中K2煤层运输巷兼瓦斯抽放巷,新水平煤层底板运输巷作为瓦斯抽放巷。轨道暗斜井及人行暗斜井布置在岩石中,通过各区段甩车场及石门揭穿煤层,各区段回风通过K2煤层专用回风上山与回风巷相连,通过总回风上山与回风平硐相连形成通风系统。K2煤层巷道作专用瓦斯抽放巷,并在采区边界作K2煤层边界上山用于抽放巷回风 1 事故情况 事故地点位于矿井+410m水平南翼四石门K3煤层1402掘进工作面。1402掘进工作面为1402采煤工作面运输巷道,巷道断面4m2,工字钢金属架厢支护,厢距0.8m。放炮加手镐作业,1吨矿车,人工装煤,人力推车 2013年4月的一天发生煤与瓦斯突出事故,造成3人死亡,9人受伤 发生事故后,勘查情况如下: (1)瓦斯情况:+410m南K2运输大巷四石门以南瓦斯正常,接近四石门处瓦斯浓度为0.5%,四石门以南以及四石门瓦斯超限,其中四石门以南段K2运输巷矿车位置测得的瓦斯浓度为5%左右,四石门内由于瓦斯浓度较高、煤堆积较厚未能进入,入口处瓦斯浓度达到1% (2)四石门几乎被煤炭填满,石门外口煤炭距石门顶部仅余0.58m高,从外往里目测约15m处,巷道几乎被突出的煤充满 (3)四石门以南9.5m处有三辆矿车,矿车外壁上有煤炭冲击痕迹,矿车完好,煤炭堆积掩过矿车近半高度,达0.75m。煤炭堆积长度在矿车两侧分别约10m (4)四石门以北抛出煤炭距离达到31.4m (5)+410m运输大巷煤壁、巷道、抽放管路、通风设施、矿车上均有细煤粉 (6)距离事故地点101m的通风设施未受到破坏 (7)四石门以北有瓦斯动力效应的痕迹,前方挂风筒铁丝上留有风筒钩环,局扇风筒前部约6.4m被冲击脱落 (8)突出煤分布如图1 2 事故认定 2.1 突出煤量确定 根据当时现场资料尚不能清楚的确定1402运输巷掘进距离,暂按突出点在石门揭煤位置估算突出煤量(不包括1402运输巷突出的煤量)。根据煤层倾角30°,K1和K3之间的层间距为23m,可以计算四石门长度为39m,加上+410m运输大巷突出的煤量,可估算突出煤量约为261t 2.2 瓦斯涌出量确定 根据以下原因: (1)事故地点附近未安设监测探头,没有监控数据 (2)事故前矿井关闭监控系统,直至凌晨2∶00重新开启监测监控系统(此时已距事故发生18min),矿井所有探头均无事故发生前的数据,无法参照回风等其他地点的瓦斯涌出数据 (3)发生事故后,救护人员凌晨4点07分入井,后到达+410m车场(距离四石门388m位置)甲烷浓度达10% (4)逆流瓦斯造成3人死亡的地点距离事故石门298m 根据有关资料,矿方凌晨2∶00开启监测监控系统,矿井总回风瓦斯探头即显示4%(量程为0~4%),直至凌晨7时42分,总回风瓦斯探头显示为1.74%,其后探头无数据。因此按以下情况参考估算事故发生过程的瓦斯涌出量: ①事故发生时至凌晨4时9分之前,矿井总回风瓦斯浓度一直为4%,按回风浓度曲线推算,至总回风正常瓦斯浓度0.30%估算约为30872.1m3 ②根据四石门以南段K2运输巷矿车位置第二日11时实测瓦斯浓度5%、风量299m3/min估算,瓦斯量为33.5*60*299*0.05=30049.5m3 故以30872.1m3?楸敬瓮咚雇怀鍪鹿释咚褂砍隽俊? 2.3 事故类别认定 2.3.1 事故的主要特征 (1)本次事故抛出煤量较大,为261吨; (2)本次事故瓦斯涌出量较大,为30872.1m3,且发生了逆流现象; (3)抛出的煤量有分选性,

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