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35CrMo,42CrMo锻造用钢坏的试制
维普资讯
1998年第 4期 包 钢 科 技 ·89·
35CrMo、42CrMo锻造用钢坯的试制
(包钢 冶金研 究所)
摘 要 自从 进『连辟精炼设备后 ,包铜开始着手开发新钢种的工作,1997年 i1月起到 1998年 3月间,采
用不同生产工艺,试制冶炼 35CrMo铜 5炉,42CrMo锕 4炉,分别轧制成几种断面尺寸的锻造铜
坯,经检验各项指标完垒台格 本文着重阐述 了产品试验过程盈结果.并对其原田作 了进一步的分
析 J , .
关键词ssCrM。 zCrM。巡 婪 质i 诲 .5L .
作者简介 曹晖,女,工程师,1997年4月毕业于北京科技大学材料科学与 程学院金属塑性巾工专业,获土
学 {甄士学位 。
1997年 11月 到 1998年 3月 ,共 冶 炼
前 言
35CrMo试验钢 5炉 ,42CrMo钢 4炉 ,经过
从长远发展 目标来看,有效地 改善包钢 Bll4、B96模型浇铸后,轧制成规格 为 250、
生产经济,使其产品在国内外 占有一席之地 , 300、300×330、300×354、380×400断面尺
做到现有产品品种及质量与市场的需求相吻 寸的钢坯 ,经过生产部 门及用户检验,坯料表
合,开发新钢种,多生产高附加值的产品,在 面质量符合 YB/TOO4—91标准,尺寸偏 差
包钢 1997~1998年科研工作中占有举足轻 符合 YB/TOOl一91标准,低倍检验完全 合
重的地位 。包钢连铸设备的引进又为实现这 格 。
一 目标创造了优越的条件 。
1 化学戚份要求
在此基础上,包钢科技处下达任务 ,由冶
研所牵头 ,炼钢厂 、初轧厂大力 支持下 ,从 成分要求见表 1。
表 1 化学成分要求 ( )
高拉补吹操作工艺,渣料分两批,多次加入 。
2 试制过程
从试验结果得到 ,拉碳时碳含量的控制
2.1 冶炼工艺 不太理想,拉碳控制成份 目标值在 0.20 ~
在 80t转炉上冶炼 ,规定装入量 86t(其 0.30 范 围之 间,而 实 际 介 于 0.27 ~
中:铁水 77t,废钢 9t).实 际装入量 为 86~ 0.55 之 间,总体偏高 。脱磷效果较好 .而硫
89.7t,废钢 8~9.6t,为了保证钢水质量 ,开 含量基本在控制 目标值 以上 但终点成份基
炉前十炉不炼此钢 。 本都在 目标值范围内,并且终点温度的控制
钢铁料入炉后,下枪吹炼,采用单渣法, 也相 当好 ,见表 2。
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‘ 90· 1998第 4期
终点成份合格后立即出钢 ,罐底投入增 炉 (LF炉),垒过程正常吹氩搅拌 ,加入渣料
碳剂,出钢至 1/4罐时加入合金,为
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