转炉炼钢降低灰消耗.docVIP

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转炉炼钢降低灰消耗

转炉炼钢降低石灰消耗 华西炼钢厂:闫海龙、赵盛贤、朱凌之 内容提要:转炉炼钢造渣工艺采用留渣操作,同时配加轻烧白云石,降低石灰消耗。华西钢铁公司炼钢厂从2012年以后开始实施,技术已经成熟,石灰消耗明显下降,取得较好的经济效益。。 生产条件及生产现状 华西钢铁公司炼钢厂现有600t混铁炉一座,40t顶底复吹转炉两座,铁水从高炉进入炼钢厂,经过KR脱硫处理,后倒入600t混铁炉,再进入转炉冶炼。炉后配有两个吹氩站,配有废钢调温设施。连铸分别为R6m两台,1#机断面为150╳150mm2热送高线厂,2#机断面为165╳225mm2、165╳280mm2,分别送不锈钢轧钢厂和带钢厂。 生产的品种有:Q195、Q195B、Y195-1、U195L、Q215、Q235A、Q235B、Q345B、DQ345B、H08、H08A、08Al、H11MMn2SiA、DR、DR-1、40#、70#、ML35、JD2、40Cr、30Mn2、SAE10B08、SAE10B17、45#、45#-2、20#、65Mn、HRB400E 2012年之前,转炉造渣料由石灰、煤球、萤石、球团矿(冷却剂),在出钢结束后,根据炉渣情况,当炉渣氧化性高时则加150~200kg/炉改渣剂,以利于溅渣护炉。 2012年前转炉造渣石灰消耗比较高,一般消耗在75kg/t钢以上,高则超过85kg/t钢。在2010年4月随意抽了10炉,其数据见表1: H终渣成份 TFe SiO2 CaO MgO Al2O3 MnO P2O5 17.76 12.27 41.93 9.42 2.18 1.93 2.61 从表一中可以看出,这10炉钢的平均铁水单耗为905.39kg/t钢,铁水+生铁块+废钢合计消耗为1144.49kg/t钢,其中石灰单耗为70.2kg/t钢,而当时铁水条件相对不错,铁水成分都较好,Si含量在0.48~0.55%之间,P、S含量较低,铁水中Mn含量还可以,铁水温度平均在1355℃,但石灰消耗还是高于70kg/t钢。 降低石灰消耗采取的工艺措施 采用留渣操作 采用留渣操作最担心的是安全问题,因此转炉开始实测留渣操作时对炉内所留的炉渣要心中有数,对于严重后吹的转炉渣则不实行留渣操作,其溅渣结束后把后吹的炉渣倒尽,对于一般的炉渣,在溅渣结束后到出部分炉渣,留1/2炉渣在转炉内,紧接着加入废钢,然后兑铁水。华西转炉从2012年开始实行留渣操作,已经过2年多的实践,未出现兑铁水喷溅情况。 采用轻烧白云石代替部分石灰造渣,轻烧白云石成分要求如下: CaO MgO SiO2 体积密度 粒度 指标 ≥48% ≥30% ≤2.5% 1.45g/cm3 10~30mm 轻烧白云石加入量一般每炉在1t左右,在转炉开吹2分钟之后就开始加入,在第一批渣料同时加入炉内。 调整转炉装入量 铁水+生铁块+废钢总装入量不超过45t,铁水、废钢根据铁水成分、铁水温度进行适当调整。 采用轻烧白云石之后,取消镁球、萤石、改渣剂的使用,萤石取消之后不影响转炉造渣,根据铁水成分、温度,配加部分返矿,保证转炉造渣和温度控制。 转炉底吹工艺 转炉底吹砖为弥散型透气砖,砖内布有32个不锈钢针管,炉底布置位置如下图所示: 北 1350mm 西耳轴 东耳轴 底吹工艺曲线采用自动控制,其工艺曲线如下图所示: (m3/min·t) 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 N2 Ar Ar N2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (吹氧量%) 底吹总管压力≥0.6MPa,汽包压力≥0.35MPa,底吹压力为108Nm3/h。 开吹气源为N2气,供气强度为0.4Nm3/T·min;当吹氧量到35%时,供气强度降为0.03 Nm3/T·min;吹氧量到60%时,N2气自动切换为Ar气,直至吹炼终点;出完钢后进行溅渣护炉,Ar气自动切换N2气,供气强度提高到0.5 Nm3/T·min,溅渣完毕后,供气强度降为0.03 Nm3/T·min。 工艺改进后效果 在2012年工艺改进之后,石灰消耗明显下降,在2013年随意抽查10炉钢数据,如表3所示: H终渣成份 TFe SiO2 CaO MgO Al2O3 MnO P2O5 14.92 15.31 40.09 11.02 1.92 2.54 2.521 从表中可以看出,石灰消耗为37.08kg/吨钢,轻烧白云石消耗

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