工厂改善报告汇总.pptx

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主题 导轨线冲切夹紧安全改善 改善前: 改善后: 现状叙述: 1.导轨线点焊机生产时脚踏操作; 2.脚踏作业存在安全隐患; 3.易出现夹伤手指的危险。 成果说明: 1.改善操作方法,由脚踏改为双手操作; 2.气动夹紧,取代手扶作业; 3.提高安全操作性。 改善案例 主题 YFC外水复押冷却水过滤改善 改善前: 改善后: 现状叙述: 1.原生产线没有过滤装置; 2.冷却水质量较差,影响产品品质; 3.管路易堵塞,故障较多。 成果说明: 1.改善后水质清澈见底; 2.有效地保证了产品冷却效果; 3.并增加了漏水报警提示,有效控制漏水现象。 4.可横向推广至其他线别 主题 560行李架长度防呆检测改善 改善前: 改善后: 现状叙述: 改善前作业时没有防呆、长度不易控制,不良易流出。 成果说明: 1.增加电子长度检测; 2.有效控制不良流出; 3.实现声、光、电报警提醒、及防呆。 改善案例 主题 导轨线点焊机实现双手启动 改善前: 改善后: 现状叙述: 改善前为脚踏启动,作业不匹配时易出现,压伤手指安全事故。 成果说明: 改善为双手启动,消除压伤手指的危险,提高安全操作性。 改善案例 主题 YFC外水切PVC角度设计缺陷整改 改善前: 改善后: 现状叙述: 1.改善前产品冲切完毕后角度变差影响装车造成客户抱怨; 2.冲切完毕后需要手工检修才可以交货。 成果说明: 1.对冲切模具进行整改; 2.角度偏差控制在合格范围内; 3.提高效率降低不良; 4.角度变换,突破技术难点 改善案例 主题 弯曲一线换模提高效率 改善前: 改善后: 现状叙述: 1.原结构为垫块,变形严重,使用不便; 2.安装调试困难,间隙晃动量较大;3.弯曲不稳定,易出现品质不良。。 成果说明: 1.改善为可旋转的压紧结构; 2.实现快速定位,准确、可靠; 3.减少调试时间。 无原图 主题 J44AC水切冲模毛刺改善 改善前: 改善后: 现状叙述: J44AC冲模至移转以来,缺口冲切品质不良,经常出现毛刺,影响品质及生产达成 成果说明: 1.冲切结构突破原有限制,简单操作方便 2.提高品质,降低不良,提升效率 无原图 掘金专案名称: 项目 改善前 改善后 过程 改善前:因铁芯过重,引取机受力不均匀,有松有紧,导致产品有亮印,波浪,震痕。 掘金 价值 1.改善前无此动力装置及光电控制,改善后有电机带动,光电控制转速,与引取机同步,是引取机牵引不受力,保持匀速。 光电开关 ▣ 品质改善案例 改善前 改善后 问题点:930L车顶饰条前端部冲切变形,影响注塑(造成端部凹坑) 效果:1.将铁芯切端后再增加一道端部冲切. 端部无变形,可与注塑头部表面相平,无凹坑。效果比较显著。 设计:李立元 提案:桑贤良 修配:李宗洋 产品中间部位凹坑 产品中间部位无变形 改善前 改善后 改善前问题点 改善后优点 1.此夹头存有安全隐患,08年已出现安全事故.隐患,08年已出现安全事故 2.夹头为整体拆装困难,导致换模时间较长. 已改善线别 1.夹重新设计,安全改善 2.夹头改善为分体,易换模具.只换取夹头内的小夹块即可.此方法应用于615L车顶、PLAND前风档、C301L车顶饰条 3、LMC弯曲线夹头存有安全隐患 4、FDC门框线 改善案例(1)夹头的安全/快速更换改善 改善后夹头 此位置存有安全隐患 改善后夹头 改善后夹头 Diagram Add Your Text 改善案例-(复押三线启动设备集中控制) 改善前 改善后 无图片 改善前问题点 改善后优点 1.生产开机时需要两人进行; 2.开机时操作人员需要前后跑动进行操作; 3.存在安全隐患,且效率较低。 1.增加集中控制功能 2.成型机.高周波.引取机三台主动力设备具备 远程,无需前后跑动开机 3.人员紧缺时可实现一人开机,一键停机 3. 减少开机报废 Diagram Add Your Text 改善案例-(注塑半自动上料) 改善前 改善后 改善前问题点 改善后优点 1.人工上料,效率低下; 2.等高作业安全隐患; 3.粒料与空气尘土结合,不能保证品质。 1.自动烘料、加料2台注塑机可自动进行切换; 2.减少上料时间,提高效率; 3.消除等高安全隐患; 4.较少粒料与空气尘土接触,提高品质。 Diagram Add Your Text 改善案例-(安全改善) 改善前 改善后 改善前问题点 改善后优点 生产时开启安全防护门,没有提示,存在安全隐患,易发生危险 1.在每扇门安装感应限位; 2.当安全门开启时报警器会发出蜂鸣声提示,及闪烁; 3.及时有效的进行提升,调高安全操作性。 关闭时 开启时 Diagram Add Your Text 改善案例-(复押二线防尘) 改善前 改善后 改善前问题点

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