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邯钢西区水泵节能技术改造

邯钢西区水泵节能技术改造   摘 要:通过对邯钢邯宝公司能源中心首期水泵节能技术改造的描述,详细介绍了水泵节能技术的实施,通过改造前后各种参数的对比,体现了水泵节能改造的效果,不仅提高了企业生产效率,降低了企业生产成本,而且实现了产品设备的升级革新 关键词:邯钢;水泵节能技术;改造 中图分类号:TF089 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)07-0002-01 1 邯钢西区水泵使用现状 邯钢邯宝公司能源中心钢轧泵站于2008年投产,其担负着向邯宝公司热轧厂、炼钢厂转炉、连铸机、轧机、加热炉等关键设备工艺用水的重任,站区内设备包括水泵机组一百多台、砂滤器55台、风机17台、自清洗过滤器24台。日累计用电量48万千瓦时,如何降低岗位运行成本,降低电耗一直是邯钢设备部及能源中心厂的重要思路。经分析,一套完整的水泵设备终身使用过程中,它的购置成本仅占总成本的5%--8%,维护成本占总成本的10%-15%,运行电费成本占75%-85%,因此提高水泵系统的使用效率,节约运行电费成本尤为重要[1] 目前钢轧泵站使用水泵设备经节能公司参数测算,水泵使用效率并未在高效率段运行,水泵用电存在浪费。为此邯钢西区设备部和能源中心厂共同组织了节能技术改造,通过节能公司引进先进技术和高效率水泵产品,来实现节能减排的新突破 经节能公司现场测量,走访串联用户、研究分析,引起水泵泵组效率低,耗电量偏高的原因主要有[2]: (1)水泵在实际运行中偏离水泵设计最高效率工况点,所以导致运行效率低,浪费电能。例如:钢轧泵站1#结晶器泵组在实际运行中,根据用户工艺要求经常通过控制阀门开度,将阀门开度调节到30%--60%来减小外送流量、压力,增加了管网阻力,造成实际运行低效率。(2)水泵结构导致水泵运行低效。例如:钢轧泵站漩流井、层流冷水井提升水泵采用无密封自吸泵,水泵运行空转15―30分钟后水泵才能上水,而一般自吸泵效率也只能达到额定功率的60%左右,效率低下 2 邯钢西区水泵节能技术改造的实施 随着邯钢公司节能减排的推进,钢轧泵站首批进入节能水泵改造试点,共对六个水处理系统22个关键泵组进行节能攻关,关键泵组有:热轧高压、低压泵组、浊环加热炉泵组、层流提升泵、层流过滤泵、漩流井提升泵、结晶器供水泵、连铸二冷水供水泵等。节能公司通过对关键泵组工艺特性分析,对每台水泵设备运行时的压力、流量等参数测算,定制特定高效率水泵,进行替代原运行低效率水泵。例如:热轧漩流井提升水泵原有水泵为无密封自吸泵,额定流量3600立方米/小时,运行开五备二,通过使用立式长轴泵替代,实际使用流量增大,目前已实现开四备三,设备运行较之前稳定性提高,操作方便,同时也节省了运行维护费用[3]。钢轧泵站关键泵组改造前后实际运行相关参数比较表1所示 3 改造后的效果 钢轧泵组关键泵组节电初步核算列表2所示 (1)降低了电耗,降低了运行成本。通过钢轧泵站节能技术改造,共实现改造关键泵组改造水泵63台,改造前日用电量平均48万kwh,改造后日用电量缩减为38万kwh,平均日?电量10万度,年节约电费1500余万元。(2)根据节能改造合同,节能泵的维护归节能公司负责,节省了维护检修费用。(3)关键泵组改造后,运行稳定,操作方便,节省了人力成本。改造前漩流井、层流等关键泵组设备每次启停设备需职工手动灌泵、排气,改造后设备可直接启停,无需过度监管 4 综述 通过水泵节能技术改造,不仅使企业得到了可观的节能效益,也实现了水泵等关键设备的产品更新升级,提高了设备的稳定性 参考文献 [1]李宏鹏.邯钢西区蒸汽系统节能技术的创新及应用[J].金属世界,2014(3):70-71. [2]薛士科,马艳丽,李盈涛.邯钢西区煤气管网改造及效果分析[J].河北冶金,2003(4):48-49. [3]张国庆,杨春生.深化模拟市场机制 加大节能技术改造力度──邯钢创建节能型企业的思路[J].冶金经济与管理,1996(6):28-29. 1

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