降低Boding不良率.pptVIP

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* * From:李红利 Date:2011. 11. 27 团队概况 QCC圈名:捷星号 一. 团队概况. 圈名 捷星号 活动宣言 提升品质质量意识,降低不良产出 活动主题 降低Bonding每日不良率 圈员 圈长:李红利 圈员:XXX XXX XXX XXX XXX 二. 团队介绍及分工. 1.圈长:对资料进行汇总,负责制定并实施改善措施,并对其措施做出考核。 2.辅导员:拟定计划方案,协助收集资料。 3.圈员:负责相关资料的数据收集,整理,及记录。 目的 三:通过实施品管圈活动可达成下列目标: (1)提高现场班组长的管理能力及领导能力,进而提高部门绩效。 (2)提高最基层员工的品质意识、问题意识及改善意识,并能将此气氛渗透至现场每一个角落。 (3)使现场成为品质保证的核心,使部门管理稳定并持续进步,公司方针目标达成度得以提高。 (4)加强员工主动精神,使员工做事更主动更积极 1. 调查10月份报表如下: 收集时间:11月2日 收集者:李红利 2.根据10月份报表对比值得出异物,气泡,不良较多。做出以下分析: ? 本压榨TOOL温度过高 无尘室温度、湿度达不到标准 本压榨受台温度过高) 无尘室温度:23±2℃ 无尘室湿度:55±10% (根据型号而设定) (根据型号而设定) 外观人员在观察到不良时是否能够及时的提醒担当进行机台调试 管理人员对外观人员培训力度不够 SMT出库 ∕ 外观人员装盘时是否对PCB进行外观确认(金手指异物) PCB是否在保质期 机台担当对机台调试不到位 缓冲材破损;ACF残留在缓冲材上 点灯人员对首件确认 切换型号是否做首件 担当人员对机台巡视 本压刀头 平衡度测试 PCB是否有异物 × √ 对策 3.针对以上分析做出对策: 1.对相关人员进行相关作业培训宣导;对机台每隔30分钟进行温度查看;每隔2小时进行受台降温擦拭,防止ACF残留在受台上物把缓冲材压破。 2.对SMT所出库PCB进行日期管控,超过72H加温烘烤后才可以出库。 3.切换型号时首件的确认,平衡度的测试。对室内温度,湿度进行点检 4.管理人员对相关人员进行不定期的侦测性测试,让相关人员意识到不良对品质质量的严重性。 目标:将每日不良率从0.46%降低到0. 25% 效果确认 四:将对策实施及进度表: 11月份第一周 收集时间:11月7日 收集者:李红利 效果确认 五、根据第一周不良率实施研讨: 1.措施刚实施效果不明显; 2.bonding具备的条件: 效果确认 效果确认 * *

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