废水变“肥水”打破马铃薯深加工瓶颈.pptxVIP

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废水变“肥水”打破马铃薯深加工瓶颈

多年来,马铃薯淀粉加工废水处理技术的缺失,成为制约行业发展的难题。经过多年研究,中国科学院兰州化学物理研究所科研人员成功攻克此难题,开发出经济和环保效益显著的成套技术。处理后的废水;可作为液体肥料进行农田灌溉,很好地解决了马铃薯深加工的污染难题。 废水制约产业发展和薯农增收 据中科院兰州化物所研究员刘刚介绍,作为我国重要的粮食兼经济作物之一,马铃薯在甘肃、宁夏;、内蒙古等西部地区总产量有3200多万吨,种植面积达175万余公顷。西部地区加工用马铃薯占西部地区总产量的12%以上,高于全国平均水平的10%。西部地区农民种植马铃薯的经济效益比小;麦、水稻等高2至3倍。“农民将贮藏保质较困难的马铃薯卖给淀粉企业可增加收入,因此马铃薯淀粉加工成为带动马铃薯产业发展最重要的一环,直接关系千百万农民的脱贫致富。” 然而,马铃薯淀粉;加工过程中要排出大量含有蛋白质的高浓度工艺水,这成为制约行业发展的瓶颈问题。 刘刚介绍,我国每年有1000多万吨高浓度马铃薯淀粉加工工艺水被当作废水直接排放,严重污染环境,导致相关;地区水域富营养化、鱼虾死亡等污染事故。此前,由于国内缺乏技术有效解决这一问题,环保部门在全国相继关停了1万多家小型马铃薯淀粉加工厂。2015年,90%以上的马铃薯淀粉企业被关停。;“过去几年,马铃薯淀粉企业的关闭,几乎都造成周边地区马铃薯种植面积大幅度下降。在马铃薯主产区甘肃省定西市,每年有10%到20%的马铃薯被用来加工淀粉。如果没有淀粉加工厂,马铃薯就会;冻坏、腐烂,导致薯农损失严重。”刘刚告诉记者。 作为国家马铃薯产业技术体系贮藏加工室主任,刘刚每年都要走访100多家马铃薯淀粉加工企业。他说:“马铃薯淀粉加工废水主要污染物化学需氧;量COD为25000mg/L左右,而一般污水处理厂所能接受的废水COD不超过1000mg/L,这样的废水若排到污水处理厂,会直接导致处理厂瘫痪,因此绝大多数淀粉企业都是将废水简单沉;淀后直接排放。” 中国农业科学院博士生导师、国家小麦产业技术体系加工研究室主任魏益民接受采访时表示:“高浓度的有机废液排到河沟里,不仅发???产生的气味非常难闻,还会造成河流污染。”;新技术助力产业环保双赢 在农业部国家马铃薯产业技术体系和中科院西部行动计划的支持下,刘刚及其团队经过连续多年技术攻关,成功完成了“马铃薯淀粉工艺水提取蛋白高值化利用与废水资源化或达;标排放技术装备”开发。利用该技术,淀粉工艺水提取蛋白以后可以有两条出路,一是废水变“肥水”资源化利用,二是经特殊生化处理后达标排放。 刘刚告诉记者,他们研发的提取蛋白高值化利用设备;价格为每台400万元左右,如果进口国外同类设备价格一般在4000万元以上。“国内目前还没有进口完整设备,主要是价格和效益差异太大。” 魏益民认为,该技术采用物理方法处理马铃薯淀粉加;工工艺水,比现有的废水治理工艺更环保有效。研究团队成员、中科院化物所博士周添红介绍:“提取蛋白都是物理过程,没有有害添加剂,工艺水COD降低到10000mg/L左右,经过了高温消毒;杀菌,内含丰富有机小分子物质和氮、钾、磷等营养成分。” 按照国家规定的排放标准,这种提取蛋白后的淀粉工艺水还不能直接排放,但可作为液体肥料进行资源化利用。 该团队联合定西市农科院连;续4年在定西临洮县进行漫灌试验。定西市农科院研究员李得民介绍,试验证明,玉米大田没有出现烧苗和农田污染情况。“废水不仅做到‘零排放’,还实现了改良土壤的作用,通过跟踪测产,作物增产;10%以上,没有发现次生危害。” 通过新技术、新设备开发和应用等工作,该团队为相关设备加工企业和马铃薯淀粉加工企业直接新增效益1.47亿元,每天避免2700吨高浓度有机废水直接排放;造成污染。凭借该技术成果,2015年底,刘刚及其团队荣获中国产学研合作创新成果奖。 新技术成果亟待推广应用 对没有灌溉条件的地区,该研究团队还配套研发了太阳能集热保温网箱式固定化微;生物高效生化系统。“将马铃薯淀粉工艺水提取蛋白后,再使用这套系统,可使高浓度有机废水实现高效净化,最终达标排放。”刘刚告诉记者,河北张家口富鑫农业开发有限公司使用全套设备后实现了达;标排放,去年底,成为全国第一个拿到环境保护许可证的企业。 不过刘刚坦言,企业购买使用整套技术设备,投资和运行费用比较高,“一个年产2万吨的淀粉加工企业,仅生化系统投资就在500万元;以上,每天电费等各种运行费用不低于1万元,因此中小型企业采用积极性不高。” 刘刚、魏益民等专家认为,薯类淀粉加工业一端连着千百万农民的经济利益和脱贫致富,另一端连着薯类淀粉行业的健;康发展。将处理后的马铃薯淀粉加工工艺水作为肥水灌溉农田,也有利于农业健康发展。因此,希望技术成果能尽快得到应用推广。 事实上,废水变“肥水”的资源化利用在一些发达国家已实施多年。

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