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1号高炉炉缸工作失常的演变及处理

2014年第 3期 南钢科技与管理 3l 1.2 主要处理措施及效果 悬料 ,全压差高达 200kPa,坐料后26#风 口断水 ,被 迫休风更换,恢复时按炉缸冻结进行处理,开 1#铁 口 通过调整上部装料制度、造渣制度、下部送风制 上方4个风 口、3#铁 口上方6个风 口送风,恢复异常 度 、跟换布料溜槽等措施 ,2014年 1月底高炉炉况好 困难 ,约7小时吹不进风 ;7日料 自崩,料线7m多, 转,风量平衡到 3700m /rain,透指上扬至23.5,墙温 加焦 28t,然后缓慢恢复,13:40开 1#铁 口、16:57开 稳定 。措施如下: 3#铁 口出铁 ,铁水温度 1400℃,加净焦 14t,同时配 1)上部调节 。主要的指导思想是 ,采用适 当疏 萤石400kg/P,综合焦比提高至650kg/t。8日1:40 导边缘 稳定 发展 中心 的调 整思路,前期 矿 批 由 开5#风 口,5:03开 14#风 口,10:35开 26#风 口,白班 61rr/P逐步缩小至 52T/P,大焦负荷 由4.7降为 风口控水闲难 ,15:56休风处理 ,恢复后出铁困难,空 4.2、提料线 100mm;在关系缓解不够时,再边缘减 喷煤气火 ,烧氧无效果。至此 ,高炉炉缸出现冻结的 矿疏导边缘,适当内移布料平 台。运行参数发生了 迹象越来越 明显。 好的变化,达到了预期调整效果。 2)渣系调节。MgO/A1O 比值 由0.4提高到 3 炉缸冻结处理阶段 (2014.2.8—2014.2.25) 0.6左右,二元碱度由1.2降低至 1.15,改善炉渣流 炉缸冻结是高炉生产中的严重事故,处理难度 动性。 大,周期长,经济损失大,我厂在大高炉炉缸冻结处 3)下部调节。利用休风机会缩小进风面积或临 理方面经验相对缺乏,处理过程中走了一些弯路 ,总 时堵风 口,保持鼓风动能不低于 10000kg.m/s。 体可分为两个阶段。 4)更换布料溜槽 。1月21日,因为生产平衡需 3.1 常规处理 阶段 (2014.2.8~2014.2.19) 要 ,安排 1#高炉定修。检修时发现,1#高炉布料横梁 3.1.1 处理方案 上部与弧体裂开,实际布料角度比设定值小约3。,随 1)集中加大量焦炭,提高炉缸热量。加焦过程 即进行更换。 如下:第一段350t(10~13日),间隔 10批组合料 (1k+2h,h焦比750,锰矿 1.05t/p);第二段 300t 2 炉缸恶化 阶段 (2014.2.4—

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