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5.5m捣固焦炉熄焦系统改造实践
昆钢科技
2016年第 3期 KungangKeji 2016年7月
5.5m捣固焦炉熄焦系统改造实践
马吉浩 龙建新
(师宗煤焦4~_z-有限公司)
摘 要 对师宗煤焦化工有限公司5.5m捣固焦炉熄焦系统中设备存在的不足进行分析,并对存在的不足
进行针对性的技术改造,使熄焦系统中的设备能够满足公司生产的需求。经实践证明,通过对熄焦系
统设备进行技术改造后,解决了原设计中的缺陷,完善 了熄焦工艺,焦炭水份合格率从约70%上升至约
95%,为促进公司的焦炭销售、提高市场 占有率创造的条件。
关键词 炼焦工艺 熄焦系统 技术改造
1前言 炉炭化室推出的红焦进入熄焦车车厢,再运至熄焦
塔下部 ,使熄焦车厢与熄焦塔下部的喷淋罩对准 ,
师宗煤焦化工有限公司采用捣固炼焦技术 ,炭 安装于熄焦车道上的接近开关收到信号后,熄焦水
化室全高 5.5m,炭化室平均宽500mm的TJL5550D 就 自动从高位水箱中流出对车厢内的红焦进行熄灭。
型双联火道、废气循环、下喷、复热式、侧装捣固 熄焦水存放于熄焦澄清池内,首先经熄焦泵把熄焦
煤饼焦炉,炉组规模 2×60孔。 水抽至高位水箱,在熄焦时,高位水箱内的熄焦水
熄焦系统采用的是水熄焦技术,在生产过程中, 流至熄焦车厢内,然后再从车厢内流出、进入熄焦
由于熄焦系统中的熄焦车轨道、拦焦车导焦栅尾部 塔下部的回水沟 ,通过回水沟先流到一次沉淀池 ,
的挡焦板、熄焦泵上水量、低水分熄焦过程等存在 使大部分焦丁和焦粉沉淀于一次沉淀池底 ,经过一
次沉淀池后的熄焦水带着少量 的焦丁和焦粉进入二
较多不足等,对正常生产造成了较大影响,同时产
品质量波动较大等。通过对熄焦系统中的设备进行 次沉淀池内,使熄焦水中的少量焦丁和焦粉沉淀于
技术改造后 ,有效的完善熄焦工艺,解决生产问题 , 二次沉淀池底,然后再进入熄焦澄清池而循环使用。
稳定了产品质量。
3存在的问题
2熄焦工艺概述
1)熄焦过程中产生的熄焦水部分积留在轨道
5.5m捣固焦炉熄焦工艺流程如图1所示。从焦 上,使得轨道及基础腐蚀严重,使轨道基础下沉,
图1 熄焦工艺流程简图
2016年第 3期
从而影响规矩变化。由于基础下沉,致使熄焦车走 杆 ,以校正轨距 ; (4)对磨损严重的轨道进行分
行过程 中起伏较大 ,从而使轨道磨损严重 ,且原设 段更换,并对更换的各段轨道之间用鱼尾板进行连
计轨道是焊接在一起 ,致使轨道检修更换时间长 , 接,可以大大降低以后检修更换轨道的时间和困难。
更换较为困难 ,由于上述不足,熄焦车故障率较高, 通过上述改造后 ,解决了轨道基础腐蚀严重的
尤其表现在走行系统故障率较高。 重大隐患,使得轨道基础不会下沉,同时保证了轨
2)在推焦过程中,部分红焦会从车厢顶部边 矩的稳定 (改造前轨距的变化范围在0~30mm,改
缘滑落至地
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