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Φ12mm螺纹钢四切分轧制工艺优化

柳 钢 科 技 2o15年第5期 12mm螺纹钢四切分轧制工艺优化 陆文韬 张斌斌 (棒线型材厂) 摘 要:介绍了在第五棒材生产线在四切分轧制 12mm螺纹钢筋时,实施的料型优化、导卫 改进、轧辊孔型修改、收严温度控制范围等攻关措施,使达产率90%,轧废率降低至0.08%,成材 率达 103.1%。 关键词: 12nun螺纹钢筋;轧制;四切分;料型;孔型;导卫;温度 OptimizationoftheFour-strandSplittingRollingProcess f0r 12mm ReinforcedBar LUwentaoZHANGBinbin (BarandSectionPlant) Abstract:Thebrainstorm countermeasuresimplementedforthefour-strandsplittingrollingprocessfor 中12mmreinforcedbarproductionwereintroducedinrespectsofprofileoptimization,guideimprovement,roller passreformationandtemperaturecontrollimitation,SOhencethereachabilityofdesigncapacitywas90%,the rollingscrapratewasreducedto0.08%andtherollingyieldwas103.1%. Key W ords: 12mm Reinforced Bar; Rolling;Four-strandSplitting;Profile; Pass; Guide; Temperature 1 前 言 2 分析与改进 四切分轧制工艺是把加热后的坯料先轧制成 2.1 精轧堆钢 扁坯,然后再利用孔型系统把扁坯加工成4个断 2.1.1 原因分析 面相同的并联轧件,在精轧道次上延纵向将并联 (1)温度影响。五棒精轧机全部是水平布 轧件切分为4个断面尺寸相同的独立轧件的轧制 置,精轧机各机架料型宽高比例较大,两侧温度 技术 。中12mm螺四切分工艺在五棒推广应用 相对较低,在经过 K3机架切分后头部变形不规 后,生产不稳定,班产量波动,且班产量稳定在 则,引起堆钢1]『。 850t以上的达产率达不到85%的目标值 ,主要 (2)料型问题。精轧预切分、切分道次的 表现为精轧区轧废较多,成品折叠、冷床裙板飞 压下量分配不合理,造成孔型槽底及侧壁位置 钢等,平均每班故障时间40min左右,严重地 的充满度不能达到设计要求;孔型对于轧件的 制约了生产的正常进行。为此,展开攻关,实施 扶持力不够;另外,整个精轧机架连续6架轧 改进 ,本文进行总结。 机水平布置,料型宽度难控制,且不稳定 ,特 别是轧件头部料型,若是头部料型过大或者过 作者:陆文韬,大学学历,工程师,现主要从事 小时,经过预切分 、切分后 ,K3多产生切偏 轧钢工艺及生产

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