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刚性攻丝调整一例

刚性攻丝调整一例 季晓峰 本文介绍一例0I-C 系统用SERVO GUIDE 进行刚性攻丝 调整的例子,此用户的四台汉川的机床,调整前攻丝只能在 主轴200 转/分以下正常,一上200 转/分以上就乱牙,而配 SIEMENSE 系统的床子可以达到 1000 转/分,用户一度认为 FANUC 系统不如SIEMENSE,调整后,达到2000 转/分,改变了 用户的看法。 一、调整原理: 刚性攻丝系统配置和梯形图请查看相关手册,本文所述 的仅是用SERVO GUIDE 对参数进行调整,在调整前,需要说 明调整的一个基本的原理是: P=F/S P:螺距 F:Z 轴的进给 S:主轴速度 由上公式可以看出,在攻丝时,P 要保持恒定,关键是 F 和S 的比要保持不变才能达到攻丝的要求,所以Z 的进给 要和主轴保持同步,因此在SERVO GUIDE 中着重看Z 轴的进 给速度和Z 轴的同步误差来判定攻丝的好坏,下图是SERVO GUIDE 的图形画面的通道设定: 二、调整过程: 1、调整前参数设定: 3700#5=1 (输出Z 轴同步误差SYNC) 5204#0=1 (显示DGN453:主轴和Z 轴最大误差) =0 (显示DGN450:主轴和Z 轴瞬时误差) 5210-5312=32767:攻丝时位置偏差极限值,攻丝前放到 最大值32767,否则会报ALM 740 5241-5244=2000:攻丝主轴最高转速,SERVO GUIDE 调试 程序默认2000 转/分,太小会报ALM 200。 2、调整目标: DGN453=1 DGN450<200,当然越小越好。 3、调整过程(空运行,S=2000 转/分): 1)调整前,攻丝只能在主轴200 转以下正常,一上 200 转 以上就乱牙,用户其它床子用SIEMENSE 系统的都在1000 转 以上正常攻丝,当时用SERVO GUIDE 一联机发现Z 轴的同步 误差过大,如下图: 2)调整位置增益: 发现攻丝时主轴和 Z 轴的公共位置环增益 5280 和主轴 位置环增益4065-4068 不一致,此两个增益一定要一致。 从原理上说位置增益越大越好,但是调整到 5000 时, 攻丝时主轴出现异常响声,太小了同步误差较大,最后调整 到1000 时改善较明显,再调整也没有多大改善,如下图: 3)调整攻丝时加减速时间常数: 5261— 5264:进刀时加减速时间常数 5271— 5274:退刀时加减速时间常数 5201#2=0:进刀和退刀都用5261— 5264 #2=1:进刀和退刀分别用各自的时间常数 现场发现系统原来的参数有两个问题: (1)5201#2=1,但是5261— 5264 和5271— 5274 不同 (2)原来的值太小,为 50,主轴和攻丝轴根本来不及 加速到设定的速度,P=F/S 中,F 和 S 都不能加速到设定的 速度,因此P 很难保持恒定。 因此,首先将两个时间常数调整一致,经过调整后发现 设定在 3000 时效果较好,同步误差已经低于20,效果 较好,同时DGN453 已经达到1 的理想值,如下图: 但是 DGN450 瞬间值还是在350 左右,不是小于 200 的 理想值。 3)修改到位宽度: 5300 :Z 轴的到位宽度 5301 :主轴的到位宽度 机床原来设定为12,原理上说应该是越小精度越高,但 是经过调整,发现取标准值 20 时,DGN450 最小,效果最理 想。 至此,SERVO GUIDE 调整空运行结束(主轴转速在 2000 转时),下面进入实际试加工。 4、试加工调整: 试加工发现,试加工中冷却液大小对攻丝的影响较大, 基本上冷却液较大,攻出的丝较松,小则较紧,一个原则是 宁愿攻出的丝紧些,如果攻出的丝松了,就可能废了,紧了 的话还可以手工扩一下。 三、调整结果: 最后经过试加工,主轴在 2000 转/分攻丝正常,超过 SIEMENSE 系统1000 转/分的攻丝最高速度,用户较为认可。

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