型钢炼铁厂1 号高炉低硅冶炼生产实践.pdfVIP

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型钢炼铁厂1 号高炉低硅冶炼生产实践

莱钢科技 第5期 (总第 161期) 型钢炼铁厂 1#高炉低硅冶炼生产实践 李继锋,周生华,魏丰雷 (型钢炼铁厂) 摘 要:型钢炼铁厂 1高炉通过加强原燃料管理和炉前出渣铁管理,采取上下部调剂相结 合、高风温高富氧以及适当提高炉渣碱度措施 ,保证 了物理热的操作,炉况长期稳定顺行, 低硅冶炼达到 了历史最好水平。 关键词:高炉;物理热;低硅冶炼 表 2 2012年 4月份主要技术经济指标 0’前言 帅 /l【 -)/(k靴 盯 比 - 近年来随着原燃料价格的不断上涨和劣化,钢 ti-I)/(kg,tt) 铁企业炼铁工序成本压力进一步加大,型钢炼铁厂 为优化高炉经济指标,继续推进低硅冶炼降成本工 作。2012年4月份以来,型钢 1高炉通过创新和 攻关,使高炉操作和技术管理得以重大突破,四大 操作制度不断优化,高炉长期稳定顺行。不仅实现 了低焦比、高煤比、高风温和高富氧操作,且铁水 含硅量稳步下降,四月份取得 了平均炉温为 0.41%的好成绩,尤其是四月份后半月平均炉温降 2 低硅冶炼机理 低到0.37%。低硅冶炼实现了型钢 1高炉2004年 开炉以来新的突破。 2O世纪60年代 以来高炉解剖研究的结果说 明,在软熔带下沿形成的液态铁水含[si]、[s]量即 1 高炉主要技术经济指标 已开始增高,下降到风 口水平面时[si]、[S]含量达 l高炉近几年主要技术经济指标见表 1,2012 到最大值。尔后,炉缸下部铁滴穿过渣层时,[Si]、 年4月份主要技术经济指标见表2。 [s]又转移入渣,最后降低至出炉成分。铁水的硅 还原第一步是焦炭灰分 中的 SiO 或炉渣 中的 表 1 型钢 1高炉近几年主要技术经济指标 (SiO:)在风 口带高温区还原生成SiO蒸汽,第二步 时间 平 /[1. -7/( )/( 1)g/℃ilt 是SiO气并随高温煤气上升,被 由软熔带向下滴落 2004年 o.59 1.64 600 o o 903 o 的铁液吸收,并被 [C]还原。 2005年 o.62 200 575 0 0 965 0.52 通过以上高炉内的硅的还原机理,铁水中硅的 2006年 0.60 2.46 432 95 36 1122 1.20 含量主要受炉料中带入的SiO:以及风 口高温区生 2007年 0.59 2.60 366 129 38 l131 1.46 2008年 0.50 2.60 356 137 39 1144 1.32 成的SiO(g)气体反应的影响。根据 si在高炉内的 2009年 0.44 2.67 302 165 39 1

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