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捣固焦炉熄焦车轨道改造实践
第37卷 第 1期 山 东 冶 金 V0l_37No.1
2015年2月 Shandong Metallurgy February2015
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j经验交流 I
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捣固焦炉熄焦车轨道改造实践
刘生华,李建兵,王丰岩,龚春香
(盛隆化工有限公司,山东 滕州 277519)
摘 要:针对熄焦车轨道运行过程中经常出现的掉道事故,对焦车轨道基础进行不停产改造 ,整体找平加固,合理进行减震
处理。改造后,熄焦车运行平稳,走行轮轴承的更换周期由30d延长到1a,轨道检修周期由15d延长到3个月。
关键词:焦炉;熄焦车;轨道;轴承
中图分类号:TQ520.5 文献标识码:B 文章编号:1004—4620(2015)01—0072—02
盛 隆化工有限公 司3、4号焦炉为 2×65孔 严重、变频器烧坏,尤其是走行轮轴承平均使用30d
ZHJL5552D型捣 固焦炉,自2011年 11月投产以来至 就会损坏,造成维修量及成本增加。
2012年 3月,熄焦车轨道因安装原因,轨道 固定不
2 改造设计方案
实,基础松动,发生过3次熄焦车掉道事故,熄焦车
轴承损坏4次及轨道出现5次大小不同的断裂现 鉴于生产的特殊性,利用焦炉生产间隙对轨道
象。平均每月影响生产焦炭2000t以上,损坏熄焦 进行改造 ,增加 了施工的难度 ,也对施工安全、质量
车轴承 l0余盘,维修人员的工作量及维修成本明显 标准提出了更高的要求。
增高,同时存在较大的安全隐患。为此,对熄焦车轨 1)全线改造成长轨枕钢筋笼的整体道床。在焦
道进行不停产改造。 炉正常生产的情况下,将工程化整为零,利用局部检
修时间清理轨道二次抹平、压实基础,采用不锈钢螺
1 熄焦车轨道存在的问题
栓M24×350mm与主混凝土钢筋焊接 ,找平主混凝
1)熄焦车轨道在安装过程 中,由于基础混凝土 土基础上部平面 ,用 10mm厚橡胶皮带平铺在上面,
板面二次抹压时未能抹平、压实,经过熄焦车碾压 皮带上面铺设厚35millQ345铸钢板,便于缓冲机车
后,轨道基础出现不同程度的震裂下沉,造成熄焦车 行走时的冲击力。熄焦车基础改造见图1。
运行过程中不平稳。
2)现有排水沟排水不通畅,致使熄焦车轨道长
时间浸泡在熄焦水里,对熄焦车轨道、垫板、螺栓、扣
件、基础都有不同程度的腐蚀,基础局部下沉。部分
螺栓松动断裂无法固定钢轨,导致轨道高低不平、弯
曲,车子在运行时产生蛇行和爬行运动,造成熄焦车
运行过程中在滑触器与摩 电道接触不 良,经常断 图 1 熄焦车基础改造
电。运行中出现信号闪落,导致机车连锁中断,甚至 2)全线轨道每31TI预埋一组轨距挡,使其长期
造成熄焦车在进入熄焦塔时冲出轨道事故 ,严重影 有效控制轨距。将熄焦车轨道道床做成 向下 15。
响焦炉生产,给生产带来较大的安全隐患。 的坡面,侧面留排水沟(排水沟上设盖板),保持道床
3)熄焦塔下方轨道轨枕原设计为水泥轨枕,被 干爽,不存余水,以减少熄焦水对轨道、螺栓、压件的
熄焦水浸泡冲刷后水泥脱落,钢筋裸漏,基础下方不 腐蚀。将钢轨接头进行铝热焊接,使全线轨道成为
实 ,熄焦车运行至此处剧烈晃动 ,容易掉道。
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