济钢1750+m3高炉停炉降料面操作实践.pdfVIP

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济钢1750+m3高炉停炉降料面操作实践.pdf

第39卷 第2期 山 东 冶 金 Vol.39 No.2 2017年4月 Shandong Metallurgy April2017 生产技术生产技术 3 济钢1750m 高炉停炉降料面操作实践 芶 毅,孙维阳,张俊民,杨 雷 (山东钢铁集团日照有限公司,山东 日照276800) 摘 要:济钢21750m 高炉按照计划进行降料面停炉。通过停炉前保持稳定的炉况顺行基础,停炉过程中控制好风量和# 3 配合合理的打水量,严格控制炉顶温度和煤气中氢氧的含量,合理组织炉前出铁等措施,停炉过程安全顺利,共用时10h 55min,达到了停炉低碳低消耗的目的。 关键词:高炉;停炉;降料面;休风;煤气回收 中中图分类号号:TF548 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2017)02-0022-03 济钢21750m高炉于2005年4月开炉,高炉有# 3 的钒钛球比例,保证铁水中[Ti]达到0.1%~0.12% 两个铁口,24个风口,PW串罐式无钟炉顶结构,采 水平,以保证炉缸本质安全,同时靠钒钛球的低价 取全干法除尘、薄壁炉衬等目前国内较先进的设 格也能降低铁水成本。 备结构。根据生产计划要求,2014年5月计划将2# 1.2 停炉准备期主要工作 1750m 高炉底实现降料面停炉。通过提前谋划,3 按照停炉方案,2014年5月下旬进入停炉准备 在停炉计划中创新思路,改变传统理念,精心组织, 期。改变入炉炉料结构;提高入炉焦比,焦比由420 强化细节,积极筹备,实现了停炉前炉况高效稳定, kg/t提高至520kg/t,以达到疏松料柱、处理炉缸的目 停炉准备充分到位,停炉过程安全顺利的效果,达 的;高炉选择使用小矿批,每批矿石的重量选择在 到了停炉过程低碳低消耗的目标。 42~44t。5月24 日开始铁水[Si]按照停炉方案逐 步提高至0.6%以上;炉渣碱度逐步降低到1.18~ 1 停炉前的准备工作 1.20水平。18日后停止配加钒钛球,开始配加锰矿 1.1 保持炉况稳定顺行 洗炉,采取每30批炉料中配加10t锰矿的洗炉措 按照以往操作思路,停炉降料面需要长时间的 施,提高铁水中[Mn]含量为0.40%左右水平。送风 处理炉况过程。根据停炉前炉况的表现,一般采取 主要操作参数基本不变,以保证正常生产时的全风 提高入炉焦比,提高炉温水平,配加锰矿及萤石的 量为主,提高铁水物理热保证在1510 ℃以上,适当 热酸洗方式消化炉缸。调整布料矩阵采取疏导边 提高冶炼强度来处理炉缸。入炉布料矩阵结构保 缘的布料制度处理炉墙黏结物。而这一切必然造 持基本稳定,边缘矿石采取减少1圈的布料制度,从 成产量降低,入炉焦比和燃料比升高,炉料结构的 而发展边缘煤气流以冲刷炉墙黏结物。炉体冷却 大幅度变化,铁水成本大幅度升高。通过改变操作 制度调整情况,18日后减少炉底冷却水流量190m/3 思路,采取保证炉况稳定顺行的方式消化炉缸以及 h,考虑炉缸

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