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高炉强化冶炼与节能
高炉强化冶炼与节能
顾爱军
(宣钢炼铁厂)
摘 要: 高炉强化冶炼的途径和方向,主要是以原料为基础,以顺行为手段,提高冶炼强度和降低焦比同时并举。
关键词:高炉 强化冶炼 节能降耗
1概述
高炉强化冶炼,一方面要提高冶炼强度,另一方面要降低焦比.提高冶炼强度最积极的因素是增加风量,如果风量不变,增加鼓风中的含氧量(富氧鼓风),也能达到提高冶炼强度的目的。降低焦比的措施一是增加热源。如提高风温,二是降低热消耗或减少热损失。
高炉强化冶炼的途径和方向,主要是以原料为基础,以顺行为手段,提高冶炼强度和降低焦比同时并举。冶炼强度与焦比的关系如图:
在一定的生产条件下,有一个对应于最低焦比的最适宜的冶炼强度。冶炼强度过低或过高都会使焦比升高。当冶炼强度过低时,煤气量太少,煤气分布不良,煤气能量利用变坏,焦比升高,冶炼强度过高时,会出现管道,煤气分布不均,热能与化学能利用变差,也使焦比升高。
我厂各高炉均采取了一系列的强化措施,实践证明是比较成功的,高炉各项技术经济指标不断提高。我厂2007年及2008年1—6月技术经济指标如表1和表2
表1 2007年我厂各高炉主要技术经济指标
指标
炉号 利用系数
焦炭冶强
品位
熟料率
风温
富氧
顶压
综合焦比
焦比
煤粉
〔Si〕
5# 3.434 1.572 54.76 95.07 1089 1.90 109 581 454 132 0.534 6# 3.156 1.375 54.85 95.81 1090 1.75 89 559 431 132 0.536 7# 3.531 1.542 55.14 97.20 1531 2.1 117 568 433 144 0.410 8# 2.066 0.842 55.285 96.13 1084 2.0 164 541 404 137 0.43 9# 2.337 0.893 55.35 97.69 1177 2.86 212 522 379 154 0.32 表2 2008年1—6月我厂各高炉主要技术经济指标
指标
炉号 利用系数
焦炭冶强
品位
熟料率
风温
富氧
顶压
综合焦比
焦比
煤粉
〔Si〕
5# 3.461 1.572 55.06 98.08 1091 1.5 115 587 453 137 0.46 6# 3.017 1.324 54.91 98.36 1036 1.2 79 562 436 127 0.49 7# 3.331 1.507 54.71 97.05 1124 1.6 117 584 444 136 0.39 8# 1.672 0.775 55.34 96.48 1041 1.45 143 574 467 104 0.55 9# 2.374 0.934 55.12 94.25 1153 3.0 219 529 391 143 0.29 10# 1.758 0.798 54.85 98.93 1105 222 576 468 106 0.51
2 精料
精料就是全面改进原燃料的质量,为降低焦比和提高冶炼强度打下物质基础。保证高炉能在大风、高压、高风温、高负荷的生产条件下,仍能稳定顺行,精料的内容可概括为高、熟、净、匀、小、稳。此外,要重视高温冶金性能及合理的炉料结构。
2.1 提高矿石的品位
矿石不仅要求含铁量高,还包括还原性好,焦炭的固定碳含量要高,溶剂中氧化钙要高,各种原料冷、热态机械强度要高。从统计数据可看出矿石品位每提高1%,焦比可降低2%,产量能提高3%。
2.2 提高熟料利用率
高炉使用烧结矿和球团矿以后,由于还原性和造渣过程改善,高炉热制度稳定,炉况顺行,减少或取消溶剂直接入炉。每提高1%的熟料率可降低焦比1.2kg/t,增产0.3%左右。
2.3 稳定原燃料的化学成分
原燃料成分稳定是稳定炉况、稳定操作和实现自动控制的先决条件,特别是矿石成分的相对稳定。原燃料成分的波动造成炉温波动,热制度不稳定,生铁质量不合格等,尤其是在高炉冶炼低硅生铁时,矿石含铁波动造成的影响更为明显,要想保持炉料化学成分和物理性质的稳定,关键在于搞好炉料的混匀和中和工作。
2.4 加强原料的整粒工作
入炉原燃料粒度要小而且均匀,缩小上下限之间的粒度差。筛出5mm以下的粉料,需要多次筛分。我国对入炉原燃料粒度的控制范围如下:
入炉原燃料粒度的控制范围
原料 天然矿 烧结矿 球团矿 石灰石 焦炭 粒度,mm 8~30 5~50 8~16 25~50 25~80 我厂近年来的入炉原料粒度分级情况如表3和表4
表3 2007年我厂入炉机烧粒度分级
〉50
25~50
10~25
5~10
〈5
5#、6# 3.0 21.4 54 1
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