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典型煤气事故案例分析;●封——严密性,钢管材质、焊缝质量;耐压设计(材料、结构)
●隔——设可靠隔断装置、逆 止装置、紧急切断装置;
●堵——设汽封、氮封,保持 压力;防爆电气
●泄——设防爆阀、爆破膜、 防爆水封、安全阀、泄爆M2/M3不小于1/10,门窗外开;
●放——设事故放散、调压放 散装置、通风排气装置
●控——含氧量、CO、压力、 温度、流量、柜位、液位检测监控; ;普阳钢铁事故图示;二、事故要点:
1)运行中的1#转炉煤气回收系统与在建的2#转炉煤气回收系统共用一个煤气柜;
2)与在建的2#转炉连通的的水封逆止阀、三通阀、电动蝶阀、电动插板阀(眼镜阀)仍处于安装调试状态;
3)1月3日上午,1#转炉停产,为使2#转炉煤气回收系统与现系统实现工程连通,约10时30分,三叶公司在将3#风机和2#风机煤气入柜总管间的盲板起隔断作用的盲板切割出约500mmx500mm的方孔时,发生2人中毒死亡事故,施工人员随即停工。
4)事故现场处置后,当班维修工封焊3#风机入柜煤气管道上的人孔,(未对盲板上切开的方孔进行焊补);
; 5) 当班风机房操作工给3#风机管道U型水封进行注水,见溢流口流出水后,关闭上水阀门;
6)1月3日13时左右1#转炉重新开炉生产; 1月4日上午,2#转炉同时进行砌炉作业。
7)1月4日约10时50分,应炉内砌砖人员要求,到炉外提升机小平台来取炉砖尺寸人员突然晕倒,小平台上一起工作的2名人员去拉但未拉动,并感到头晕,同时意识到可能是煤气中毒,马上呼救。
;三、事故原因分析
1)在2#转炉回收系统不具备使用条件的情况下,割除煤气管道中的盲板,煤气柜内(事故时1#转炉未回收)煤气通过盲板上新切割500mmx500mm的方孔击穿U型水封,经仍处于安装调试状态的水封逆止阀、三通阀、电动蝶阀、电动插板阀充满2#转炉(正在砌炉作业)煤气回收管道,约10时50分,煤气从3#风机入口人孔、2#转炉一文溢流水封和斜烟道口等多个部位逸出;
2)U型水封排水阀门封闭不严,水封失效,导致此次事故的发生(从1月3日13时注水完毕至1月4日1 0时20分左右,经过约2 1小时的持续漏水,U型水封内水位下降,水位差小于27.5cm(煤气柜柜内压力为2.75 KPa),失去阻断煤气的作用)
;3)U型水封未按图纸施工,未装补水管道,存在事故隐患;
;普阳钢铁公司120T转炉煤气回收系统;普阳钢铁公司120T转炉煤气回收系统;;;盲板割孔照片;事故经过:;事故经过:;事故原因:;1月3日事故介绍;间接原因;2、安全生产和施工管理混乱。
3#风机管道安装单位(南京三叶)无资质;
煤气管道对接这种危险作业没有施工方案;
煤气作业的安排全部口头命令指挥;
煤气设施动火作业没有动火票,没有吹扫置换方案,吹扫置换后没有取样化验,仅用便携式CO报警仪监测等。; 3、普阳钢铁公司技术和操作人员安全技能低,安全意识差。
对设备状况不熟悉;
对煤气操作规程不掌握;
应急救援方法不当;
煤气作业的程序错误。; 4、施工单位未严格按U型水封设计图纸施工。
;未按图纸要求设置旁通阀!;间接原因;;;;二、事故要点:
1、事故发生前4个班的作业日志表明,炉顶温度波动较大(最高610℃,最低109℃),炉顶压力维持在54—68Kpa之间。24日零点班该炉曾多次发生滑尺(轻微崩料),至事故发生时,炉内发生严重崩料,带有冰雪的料柱与炉缸高温燃气团产生较强的化学反应,气流反冲,沿下降管进入除尘器内,造成除尘器内瞬时超压;
2、正常情况下,炉顶的压力是0.6公斤左右,事故当时是1.2公斤,放散系统好的话,这个压力可以从炉顶放散阀泄掉。
3、事故后分析,没有能进行正常的事故放散,原因在于炉顶放散配重要超过正常情况的2%,没有动作。煤气到了重力除尘器,重力除尘器放散上的盘形阀配重比正常多加了73.5公斤超设计40%,也没有动作。导致重力除尘上
泄爆板破裂,大量煤气溢出(煤气浓度45%--60%);
;4、除尘器位于高炉炉前平台北侧,时季风北向,大量煤气漂移至高炉作业区域,作业区没有安装监测报警系统,导致高炉平台作业人员煤气中毒。没有采取有效的救援措施,当班的其他作业人员贸然进入此区域施救,造成事故扩大。
5、重力除尘器比出铁场垂直高度9米多,水平距离也只有9米多,从水平到垂直,这个高度是很不够的。煤气就扩散到出铁场,出铁场正好出铁,烟雾、水汽掩盖了飘过来的煤气,工人没有觉察,导致中毒。
重力除尘器上不应该有防爆阀,规程里也没有要求。只要求重力除尘器顶部有放散,高炉顶部有放散。放散阀打开的操作,以及压力的控制,都要由中央控制室来反应,所以我们可以去检查
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