三菱PLC及变频器在桥式起重机中应用.docVIP

三菱PLC及变频器在桥式起重机中应用.doc

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三菱PLC及变频器在桥式起重机中应用

三菱PLC及变频器在桥式起重机中应用随着现代科学技术的迅速发展,工业生产规模的扩大,桥式起重机在现代化生产过程中的应用越来越广泛,作用愈来愈大。但由于目前大多数桥式起重机自动化水平不高且功能单一,不能很好地适应企业生产的需求,影响企业的经济效益 某企业购买一台5吨吊钩(单钩)桥式起重机,专供检修机械时作起吊之用,解决了检修机械起吊难等问题。后来因企业重组,决定将该检修车间改为搬运货物车间。该起重机能完全满足检修机械和搬运小批量产品的需求,但对于大批量的货物等产品的搬运,特别是搬运距离大时,就难以适应生产的需求,影响公司的生产效率。针对上述问题,公司决定对该车间的桥式起重机在原有点动的基础上进行技术改造。根据工厂的生产要求,经笔者反复思考,决定应用三菱PLC和变频器对桥式起重机进行改造 一、技术改进的必要性 由于生产的需要,要求将大批量的货物由前方或前方的左、中、右搬运至后方,待后方货车装满后,货车离开后方,将货物运走。采用点动控制存在以下缺点: 第一,每次搬运时,操作员必须来回跟踪操纵其运动方向,对于操作员而言劳动强度大、生产效率低,距离远时这一问题更为突出 第二,需要计数时必须人工计数,且易出错;计数(装满)完后,需人工叫喊提示 第三,行车起吊货物水平移动时,由于惯性作用,停车精度低,货物容易晃动 第四,空载返程时移动速度慢,等待时间长,影响生产效率 二、改造思路及硬件改造措施 现根据公司生产实际,完善点动控制所存在的不足,如图1所示 一是为实现纵向前后循环,在大车前方加装SQ6、SQ5行程开关,在大车后方加装SQ7、SQ4行程开关,其中利用SQ5、SQ7控制起重机大车在前后方回来循环运行,而SQ6、SQ4分别为大车前、后越位行程开关,起安全保护作用 二是为实现在前方横向能左边或中间或右边吊货,在小车导轨的左方加装SQ12、SQ1行程开关,在小车导轨右方加装SQ2、SQ13行程开关,在小车导轨中间加装SQ11行程开关,其中利用SQ1、SQ2控制小车左右停靠位置,SQ12、SQ13起越位保护作用,SQ11为小车中间定位 三是为实现点动、自动循环、计数、停止等功能,在原有六挡点动操纵板的基础上加装一块操纵板,其中,SB0为停止按钮,SB8为点动或自动循环切换按钮,SB9为计数按钮(根据生产需要供选择),SB10为装卸货延时按钮。两块操纵板均随大、小车移动。另外在装货处加装急停SB11 四是为清楚起重机工作状态,增加电源或恢复供电指示灯HL1,纵向定位指示HL2,装满提示灯HL3,越位报警指示灯HL4 五是因点动和自动循环是两种不同的工作状态,为充分利用现有按钮,将中间自动循环启动按钮与点动(下)SB1按钮共用,左吊货循环按钮与点动(左)SB3按钮共用,右吊货循环按钮与点动(右)SB4共用 六是为了提高停车精度,减小行车停车的冲击,在纵向前、后位位置处加装SQ9、SQ10进行位置检测 七是由于起重机改造后处于长时间工作状态,在主线路中加装热继电器 三、PLC和变频器控制系统设计 1.可编程序控制器型号选择 根据输入、输出端口的需要,并考虑经济性,满足使用要求,可选用FX0N-40MR型号的日本三菱可编程序控制器。24个输入点和16个输出点 2.变频器型号选择 电动葫芦、小车、大车的运行由一个变频器实现控制,由于电动葫芦起重电动机功率最大(7.5kW),所以所选变频器只要能满足电动葫芦电动机,其余大车、小车均能满足。已知起重电机型号ZD141-4,额定功率PM为7.5kW,额定电流IM为18A,k 取1.1,cosφ为0.75,η为0.85 (1)选用变频器的功率 由公式Pcn≥可知 Pcn≥(1.1×7.5)÷(0.85×0.75)=12.94kW 由公式Icn≥kIM可知 Icn≥1.1×18=19.8A (2)变频器类型的选择。因为起重机是恒转矩负载,并且对调速性能的要求不是很高,所以选用普通功能型的变频器,为了实现恒转矩,适当加大容量 (3)确定变频器的型号。综合以上情况,确定选用FR-A540-15K-CH,铭牌参数如下:变频器容量:23.8kW;配接电动机:15kW;额定电流:31A 3.软件编写 本程序主要采用步进指令编程,把自动循环和手动操纵分为两条通道,由SB8(X10)为选择条件 (1)循环启动。当手动或自动切换按钮SB8常闭触点处闭合状态,SQ5常开触点闭合时,按下SB1或SB3或SB4按钮,将进入中间吊货或左、右吊货自动循环工作状态 中间自动循环。设吊钩处于纵向前方(图2),SQ5常开闭合,按下中间自动循环启动按钮SB1(X1),此时不论小车在大车轨道的任一位置,小

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