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600MW锅炉低氮燃烧器改造可行性研究 四. #3~#5锅炉低氮燃烧器改造 五. 低氮旋流燃烧器特点与应用 五. 低氮旋流燃烧器特点与应用 三. #2锅炉低氮燃烧器改造 三. #2锅炉低氮燃烧器改造 东锅厂自主型燃烧器 三. #2锅炉低氮燃烧器改造 低氮燃烧器改造方案 4、采用适当的风箱结构,使燃烧器区域空气 系数在0.9~1.0之间可调; 5、后墙最下层燃烧器采用少油点火技术,小 油枪设计容量小于200kg/h; 6、由于炉膛火焰中心上移,对锅炉尾部 受热面作适当调整。 三. #2锅炉低氮燃烧器改造 4、改造前后性能预评估 三. #2锅炉低氮燃烧器改造 4、改造前后性能预评估 改造前NOx浓度为650mg/Nm3左右; 改造后NOx浓度为400mg/Nm3以下; 改造前后锅炉壁温的变化不超过5度; 改造前后低负荷稳燃水平基本不变。 1、 制造厂家: 日本石川岛播磨重工业株式会社(IHI)。 锅炉类型: 亚临界压力、单汽包、一次再热、自然循环 锅炉参数:炉膛宽度:22.2m 炉膛深度:15.97m 容积热负荷:85.9kW/m3 燃烧器区域壁面热负荷:2.02 MW/m2 主蒸汽流量(BMCR): 2045t/h 四. #3~#5锅炉低氮燃烧器改造 #3~#5锅炉 2、 #3~5锅炉燃烧器与OFA布置 四. #3~#5锅炉低氮燃烧器改造 燃烧器前后墙分三层布置 ; 层间距3.5m,每层4只,共24只; FW(DF)低NOX双调风旋流燃烧器; 距顶层燃烧器3.5m处,前后各6只OFA喷口。 四. #3~#5锅炉低氮燃烧器改造 3、 #3~5锅炉现状分析 四. #3~#5锅炉低氮燃烧器改造 1) 燃烧器区域壁面热负荷过高; 2) 燃烧器结构使煤粉与二次风提前混合; 3) 一次风与二次风均旋流,火焰边界不明显; 4) 一次风量过大(98t/h),已实施了风环改造; 5) 煤粉管之间煤粉浓度偏差较大,装可调节流孔板。 四. #3~#5锅炉低氮燃烧器改造 #3~5锅炉燃烧器区域壁面热负荷 四. #3~#5锅炉低氮燃烧器改造 北仑发电厂#3~5锅炉磨煤机风环改造 四. #3~#5锅炉低氮燃烧器改造 北仑发电厂#5锅炉5D磨煤机煤粉浓度偏差 四. #3~#5锅炉低氮燃烧器改造 北仑发电厂#5锅炉5D磨煤机可调节流孔板 四. #3~#5锅炉低氮燃烧器改造 4、 #3~5锅炉运行调整 北仑发电厂#3~5锅炉,通过对锅炉燃烧调整和配煤掺烧等手段,可降低锅炉NOx排放浓度幅度达200~300mg/Nm3,但由于结渣、高温腐蚀、飞灰含炭量上升等影响,锅炉难以在低NOx工况下长期安全、经济运行。 四. #3~#5锅炉低氮燃烧器改造 5、东锅厂改造方案一 保持原燃烧器和燃尽风喷口布置不变,仅将东锅厂低氮旋流燃烧器,更换原有燃烧器,并对原二次风风箱作适当改造。 通过优化燃烧器结构以及优化风箱配风条件,使炉膛出口过量空气系数从1.20降低1.15,以实现低氧燃烧 。 四. #3~#5锅炉低氮燃烧器改造 6、东锅厂改造方案二 ?? 最上层燃烧器不动,将下二层燃烧器下移,使燃烧器区域壁面热负荷约为1650KWm2。燃烧器垂直间距增加后,火焰中心约下降1.4m。 采用东锅自主型燃烧器更换原燃烧器。 加大燃烬风与上层燃烧器的间距,适当增加燃烬风比率,使主燃烧器区域空气系数在0.9~1.0之间。 四. #3~#5锅炉低氮燃烧器改造 7、东锅厂改造效果预测 ? ? 方案一可使 NOx排放浓度达550mg/Nm3左右; 方案一 锅炉运行性能基本不变; 方案二可使NOx排放浓度达400mg/Nm3左右; 方案二能改善炉膛结渣状况; 均可使 燃烧器易损部件使用寿命6年以上; 四.
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