模锻压力机模具下顶料机构改造.pdfVIP

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  • 2017-07-05 发布于湖北
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模锻压力机 具下顶料机构的改造 单位:东风汽车公司高级技工学校 2011年12月26日 1 页 共 5 页 模锻压力机模具下顶料机构的改造 模锻压力机模具下顶料机构的改造 单 位:东风汽车高级技工学校 鉴定工种:钳工 【摘要】: 安锻压机械厂制造的50千焦模锻压力机下顶料机构故障频繁,维修费用高,强度大, 经常影响生产。本文对锻模压力机模具下顶料机构存在的问题进行了分析,提出了液压传动改气 压传动的改进方案,并讨论了实施过程。 【关键词】:锻压机、下顶料机构、液压、气压 1. 前言: 海安锻压机械厂制造的50千焦模锻压力机由于实际制造与设计结构存在较大差距,投入使 用后,故障频繁,无法正常使用。生产厂家虽多次来维修,但效果不明显,下顶料机构仍是故障 频繁,维修费用高,强度大,经常影响生产。在这种情况下,进行改造就迫在眉睫了。 2. 原下顶料机构存在的问题: 模锻压力机的下顶料机构是设备的重要组成部分,其作用是在锻压机将锻料模锻成型后, 把锻件从模具中顶起,使生产工人能比较容易的将锻件夹起,使工件从模具中移出,从而实现下 一个锻件的生产。模锻压力机的下顶料机构原设计为液压驱动,其工作示意图如图 (1): 当滑块下降作功锻打工件的工作时,当下降到死点即下挡块2的位置后,通过传感装置推动 操纵杆向下,使三位四通 换向阀位于上位,高压油 入到油缸5的上腔,活塞 下行。锻打工件完成后, 滑块上升,达到上死点即 上挡块1的位置,通过传感 装置推动操纵杆向下,使 三位四通换向阀位于下 位,高压油 入到油缸5 的下腔,活塞上行,通过 活塞杆顶起顶料杆,将锻 件顶起,完成一个工作循 环。 由于锻压机的行程 图- 1 2 页 共 5 页 模锻压力机模具下顶料机构的改造 次数为每分钟10次以上,每次行程油缸工作一次,这样就使压力油循环的很快,油在压力的作用 下温度会上升,而系统液压系统又 设置冷却装置,导致系统油温上升,黏度度下降,造成供油 不正常。加之锻打中的冲击力反作用与油缸上导致系统瞬间压力猛升,冲击液压系统,损坏管接 头和油箱,导致漏油。最终造成液压系统压力不足或无压力等现象,使顶料杆不能正常工作,锻 件无法顶起,锻件在短时间内无法取出,生产不能正常进行,锻件返修品增多,浪费人力、财力 和能源。并且液压元件价格昂贵,更换困难。 3. 顶料机构传动系统改造的可行性 由于上诉问题的存在,考虑对顶料机构传动系统进行改造。从存在的问题来看,锻打工序 震动剧烈,环境温度高,粉尘密度大,不易采用液压传动。 气压传动相比之下存在以下优点: ①无须冷却,不会出现温度升高的现象 ②对震动冲击不敏感,不会由于冲击而造成系统不稳定 ③不会造成环境污染 ④动力来源方便,可利用车间现有的气源 4. 顶料机构传动系统的改造 借鉴于某些设备使用高压气体驱动的情况,推定将该设备改造为气压传动是可行的。于是去 掉原液压系统,加装了气管、气阀和电磁开关,对该设备进行了改造。改造后的顶料系统原理图 如图 (2): 图-2 3 页 共 5 页 模锻压力机模具下顶料机构的改造 该方案气路 单,容易实施,投入少,工人操作也较为方便,解决了过去长期存在的问题。 其工作原理为:高压气体通过截止阀2、分水滤气器3、减压阀4、经过电磁阀的左位 入操作气 缸8的下腔,推动活塞上行,气缸的活塞向上运动,带动顶料杆向上推动,将模具腔内的锻件顶 起。操作人员能较方便得把锻件移出。电磁换向阀7断电

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