全自动锚杆紧固装置研制与实践.pdfVIP

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第1期 铁 法 科 技 2014年6月 l l 全 自动锚杆紧固装置研制与实践 大明矿 陈 刚 曹云龙 许宏飞 摘 要 大明煤矿 目前井下掘进锚杆支护巷道采取人力紧固锚杆螺母,此项工序在操作过程中,存在 预紧力不足,登高作业等不利因素,在经过长时间的研究与实验,针对紧固锚杆的特殊条件,研制此设备而, 从而满足井下掘进实际需要。 关键词 锚杆支护 风动扳手 风动缸 安全 铁煤煤业集团大明矿由原大明一井和大明四 2 全自动锚杆紧固装置机械设计 井合并而成。大明一井于 1958年开发建设,1959 年 5月 1日简易投产,设计能力为年产 15万t;大明 气压传动工作原理是利用空气压缩机把电动 四井于 1958年9月开工兴建,立井开拓,1965年投 机或其他原动机输出的机械能转换为空气的压力 产,设计能力为年产30万t;1966年5月两井合并 能,然后在控制元件的控制下,通过执行元件把压 力能转换为直线运动或回转运动形式的机械能,从而 为大明二矿后,设计能力为年产45万 t;1975年一 完成各种动作并对外做功。本设备采取风动扳手与风 1980年矿井改扩建后设计能力为年产 90万 t;1983 动气缸使用特制半圆包裹卡快相固定组合,利用风动 年原东煤公司批准大明二矿进行技术改造后,原煤 气缸的升降推动风动扳手升降,结合风动扳手的转动 产量突破 100万 t以上。在现代煤矿的生产提倡高 带动锚杆螺母旋转以达到紧固目的(图2)。 产、高效的时代,原我矿掘进单进最高为每月200m, 由于掘进工艺及工序的限制,在掘进过程中,巷道 钻安锚杆为人为影响单进因素,在经过多次研究实 ]jr 践后,大明矿成功研制出全 自动锚杆紧固装置,提 高工时利用,减少工序环节,在优化生产工序,进行 多项技术改造,现我矿掘进单进为440m,掘进单进 取得明显的进步。 图1 全 自动锚杆紧固装置示意图 1 全 自动锚杆紧固装置设计理念 根据风动扳手原理,针对井下掘进巷道锚杆支 护,锚杆螺母的紧固、巷道高度等要求,将风动扳手 与风动气缸相结合,改造风动系统,使风动气缸推 动风动扳手上升,风动扳手带动锚杆螺母旋转,以 达到紧固锚杆螺母的目的(图1)。 图2 结构示意图 · 2O · 第1期 铁 法 科 技 2014年6月 别进人风道⑤或⑥ ,⑤或⑥分别连接气腿上升和下 3 全 自动锚杆紧固装置风路系统 降两个风腔,实现整体气腿升降。另一路由三通进 压缩空气是最常见的动力源,尽管电动或液压 入风道③,经过风道③进入风动扳手换向操作阀, 动力也使用。气动扳手被广泛应用在许多行业,如 通过操作内钢丝软线连接的启动手柄⑧控制风动 汽车修理,重型设备维修,产品装配 (通常称为 “脉 扳手启停,使用风动扳手换向阀实现正反转控制。 冲工具”和专为精确的扭矩输出),重大建设项 目, 4 气压传动工作原理 以及其他任何一个地方的高扭矩输出

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