地铁车站半盖明挖顺筑法施工技术.ppt

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3.几点体会 3.1.4 方案比选 钢筋混凝土支撑加盖板方案:施工简便,材料不占用场地,拆除后废旧钢筋可折减成本; 军用梁方案:使用周期长,如采用租赁不划算,如自购,则需周转2~3次较为有利,再则场地无堆放条件; 钢桁架方案:不属定型产品,一次性投入,如不能多次周转使用,使用价值不高,同样存在场地存放问题; 最终决定采用第一种方案,即钢筋混凝土支撑加盖板方案。 3.几点体会 3.1.4 方案比选 支撑梁施工 路面板现浇施工 路面板顶铺沥青 半盖挖半明挖顺作法施工 3.几点体会 3.2 围护结构型式 3.2.1 围护结构选型 本车站基坑距周边建筑物距离较近,加之车站设计为叠合结构,因此选用地下连续墙。地下连续墙围护结构具有以下特点: 1、刚度大,开挖深度大,可适用于所有地层; 2、强度大,变位小,隔水性好,同时可兼作主体结构的一部分; 3、可临近建筑物、构长物使用,环境影响小; 3.几点体会 3.2 围护结构型式 3.2.1 围护结构选型 地下连续墙在设计优化时应结合地质情况、周边建筑物情况,统筹考虑其嵌入深度、内撑方式来优化含筋量。地下连续墙的优化应全面考虑,即“此弱彼强”,如一味追求地连墙的优化,减小配筋,减小嵌入深度,则基坑内支撑方面则需加强,那么随之带来的是基坑开挖及主体施工难度加大,围护结构变形增大,对周边建筑物影响加大。 3.几点体会 3.2 围护结构型式 3.2.2 围护结构内撑方式 本工程围护结构共设四道内支撑,其中第一道为钢筋混凝土支撑,第二道~第四道为钢管(¢600)支撑。 内撑布置方式不甚合理,对土方开挖及主体施工影响较大,后根据监测数据及现场施工条件,将支撑优化为三道,即一道钢筋混凝土支撑,两道钢管支撑。 3.几点体会 3.2 围护结构型式 3.2.2 围护结构内撑方式 四道撑 三道撑 3.几点体会 3.3 地下连续墙施工控制 3.3.1 成槽机械 抓斗式成槽机(土层及全风化层用) 冲击钻机(入岩段用) 方锤修孔 3.几点体会 3.3 地下连续墙施工控制 3.3.1 成槽机械 双轮铣 抓斗式成槽机是地铁施工较为常用的一种成槽设备,优点是费用较低,租赁方便;缺点是只能挖掘土层及全风化地层,而且垂直度控制精度较低。 双轮铣是较为先进的一种成槽设备,费用较高,成槽精度控制较高,可适用于土层、全风化地层、强风化地层。 本工程采用抓斗式成槽机。 3.几点体会 3.3 地下连续墙施工控制 3.3.2 垂直度控制 垂直度控制对地连墙施工而且非常重要,施工时既要保证墙体不侵线,又要保证减小内衬墙混凝土最大亏损。地连墙垂直度精度要求为0.3%H(H为基坑开挖深度),本车站基坑深17.5米,则地连墙需外放5cm。 导墙净宽比地连墙宽4cm,因此,导墙外放值为5+2=7cm。 3.几点体会 3.3 地下连续墙施工控制 3.3.2 垂直度控制 1、在成孔之前,按槽段幅度的不同划分孔位,标于导墙壁上; 2、冲桩机就位,即在冲桩之前,提起冲锤至地面,略高于导墙面,使锤中心与孔位中心点对中。 3、徐徐地放下至孔底,用钢尺在导墙面量测钢丝中心与连续墙中心的距离。 4、对于不同深度偏差,可以采用相似三角形原理,即用钢尺在测出锤位所在深度的偏差时,则推算出不同深度的偏差。 3.几点体会 3.3 地下连续墙施工控制 3.3.2 垂直度控制 小结: 以上办法检验地连墙垂直度较为落后,为弥补方法的不足,必须做到勤观察、勤检测。 检验垂直度较为先进的方法为使用超声波探测仪,仪器购置费用约为30万元人民币。 总之,地连墙的垂直度是施工中的控制重点,必须严格控制,通过提高垂直度控制的精度可大大提高效益。 其它控制方面如:泥浆的控制、地连墙钢筋、槽段接头处理等也是控制的关键点,不再赘述。 3.几点体会 3.4 基坑开挖施工 3.4.1 基坑降水 车站范围内主要为残积层及全风化层,残积层遇水崩解软化的现象非常明显。前期采用坑内明沟降水,效果不理想,后采用管井降水,效果大为改善。 坑内明沟降水 管井降水 3.几点体会 3.4 基坑开挖施工 3.4.2 机械配置 3.几点体会 3.4 基坑开挖施工 3.4.2 机械配置 坑内1台0.25m3挖机,3台0.6m3挖机;基坑外侧配1台1m3挖机向上翻土。 3.几点体会 3.4 基坑开挖施工 3.4.2 机械配置 挖机4的挖土及倒土量决定了基坑土方开挖速度,根据现场统计,挖机4的工效为80方/小时,每日具备挖土时长平均为14小时(已扣除钢支撑安装等影响时间),则单日挖土量可达到1120方。若考虑

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