带式输送机传动系统改造分析.pdf

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科技论坛 ·15 · 带式输送机传动系统改造分析 师卫杰 周瑞鹤 周瑞武 谢小明 (鹤煤安监局,河南 鹤壁 458000) 摘 要:在对皮带机运转系统进行认真研究的基础上,对其传动系统出现的问题进行分析 ,结合生产实际对原理结构进行 了技术改 造,介绍了传动系统的改造过程,总结了改造后的优点,阐述其应用效果。 关键词:带式输送机 ;传动系统;技术改造;效益 1存在 问题 改造前的设备为 CD一150P通用固定式胶带型输送机,电机型 号:DSB一75,功率75×2Kw,减速机型号:P16,采用液力偶合器传 递动力。由于设备老化,事故率高、维修量大 ,从在诸多问题 ,主要 是 : 1.1故障较多,主要表现在: a.减速机输入轴 (伞齿轮轴)经常出现断裂、抱死。 b.液力偶合器损坏多,平均寿命不足一个月。 卸煤滚筒 松紧滚筒 机尾滚筒 c.减速机与驱动滚筒之间的齿轮联轴器易损坏。 1.2预防性检查困难: 图 1 a.检查伞齿轮轴时,需要拆下电动机,否则,无法检查。 卸 b.齿轮联轴器平时检查最困难,需将减速机、电动机全部拆下, 否则无法检查维护 ,造成维护检修困难、日常管理工作被动,只能被 动的等待故障,无法超前维护,只有停产检修,才有机会拆下检查。 c.驱动滚筒内侧轴承无法打开检查。 1.3传动效率低 ,电耗较高: 在额定负载的80%工况下,电动机、减速机均严重发热,其热 源均来自于第一级伞齿轮传动。有时,被迫采用冷水浇灌减速机外 壳,强制冷却 ,使部分电能转化为热能消耗掉了。根据局测试中心测 试,其设备运行效率近为40%左右,在一定程度上造成电能的浪 费。 1.4更换零部件困难: 由于传动结构的不合理 ,决定了更换零部件的困难,如更换内 图 2 外齿 ,更换主驱动滚筒需用时间较长 ,至少需要4个小时左右。浪费 改造后的传动效率大为提高,所 以不管是材料费还是电能消 了大量人力、物力。 耗,都有所降低 ,经统计设备改造前运转电流为70A,改造后运转电 2改进方案 流为65A,降低了5A。输送机每天运行约15小时,则改造前后电能 为了有效扼制运转事故,从根本上改善运转条件 ,确保输送机 消耗对比为: 能够安全高效运转、以最佳经济方式运行。经过多次现场观察、调 改造前 : Pl= uIcos 研、慎重研究,决定对其进行技术改造。将原来的垂直轴传动布置方 式改造为平行轴布置传动方式,传动位置保持不变,采用南阳防爆 一 3xll40x70x0,8 集团生产的YBK280m--4型电机和山东淄博生产的ZLY280—20型 硬齿面减速机,电机与减速机采用棒销连接。减速机输入轴各安装 I】0.57(kVO 制动器一套,从而有效防止输送机胶带下滑。传动滚筒采用 DTI一 改造后: P2= Ulcosp( + 1-630×1150对双半开铸胶包皮滚筒,滚筒与轴使用涨紧套式无键 连接;轴承采用采用洛阳轴承厂生产的大规格轴承。传动架使用加 = 、/3xl140x65x0.8 强型钢板焊接,凸体敞开式分体式结构,滚筒与机头架使用直角轴 承座连接。电机 、减速机、滚筒与底盘联接处为机加工面。 =102.6

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