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第02章《变频器基本功能》(修改版)概要1
* 第二章:变频器基本功能 2.1.10矢量控制功能 变频器矢量控制功能只设置“用”或“不用”即可。 设置矢量控制功能时应符合以下条件: (1) 变频器只能连接一台电动机; (2) 电动机应使用变频器厂家的原配电动机,若不是原配电动机,应先进行自整定操作(自整定操作必须在空载状态下进行); (3) 所配备电动机的容量比应配备电动机的容量最多小一个等级; (4) 变频器与电动机之间的电缆长度应不大于50m。 (5) 变频器与电动机之间接有电抗器时,应使用变频器的自整定功能改写数据。 第二章:变频器基本功能 工程应用案例:TD3100变频器闭环电流异常 1.问题描述:爱默生TD3100变频器驱动一个电梯曳引机负载,电动机功率为7.5kW,额定电压为380V,额定电流为15.4A,额定转速为1440r/min,额定频率为50Hz。变频器在开环方式下运行正常,闭环矢量运行电流异常偏大;在接入编码器后,用户测量PG电压为6Ⅴ(正常值为12V),怀疑是PG编码器或者接口板故障。 第二章:变频器基本功能 接线图: 第二章:变频器基本功能 编码器接线 第二章:变频器基本功能 2.问题处理: 在接入编码器后,用户测量PG电压为6V,怀疑是编码器故障引起接口板被烧。因此,首先检查接口板,检查电压和输入阻抗均正常。经事后检查,原来是用户万用表有问题,误认为接口板被烧。 据用户说,电动机已经进行调谐,且变频器显示调谐结束。检查电动机铭牌输入正确,由于已经连接电梯设备,暂未重新调谐。检查F1.00(PG脉冲数)输入正确。检查PG接线正确,布线较规范,PG连接良好。用示波器观察PG脉冲,方波较好,幅值正常。再次怀疑调谐有误,卸下负载后重新调谐,变频器运行正常。 第二章:变频器基本功能 变频器开环运行正常,说明变频器没有问题。闭环运行电流异常主要有两个原因:电动机调谐有误和脉冲编码器故障。检查编码器脉冲正常,重新进行电动机调谐后运行正常,说明还是用户调谐有误。在矢量控制运行时,必须先要进行电动机参数调谐,以获得被控电动机的准确参数(自动调谐也称为自学习功能)。在执行自动调谐前,必须脱开电动机与机械负载的连接,使电动机处于完全空载状态。如果不进行调谐或者调谐参数不准,就会出现一些意想不到的结果。 第二章:变频器基本功能 2.1.11 正反转控制功能 1.交流异步电动机的转向与交流电的相序有关,正转与反转控制只是相对而言。 2.正反转控制方法:由操作面板上的正转键(FWD)、反转键(REV)控制;或由外端子FWD端子、REV端子与COM端子的闭合控制。 第二章:变频器基本功能 2.1.12 点动控制(寸动控制) 1.点动控制 点一下按键或按钮,电动机运行一下的控制方式(机床对刀、起重设备等都要有此功能)。 2.变频点动和工频点动的区别 工频点动是点动频率为50Hz(没办法),而变频点动的点动频率是可设的。 点动控制功能的设定: 先设置点动频率,再设置点动控制端子。当点动控制端子闭合时点动功能有效。用正转和反转端子控制电动机的正反转点动运行。每次点动时电动机都在设定的频率下运行。 第二章:变频器基本功能 2.1.13制动控制 1.制动电阻制动 要求变频器安装制动单元和制动电阻。 2.直流制动(能耗制动) 要求:直流制动和制动电阻制动 相配合,起始阶段由制动电阻制动 ,当频率下降到一定时间时给定子加直流电流。变频器需要预置的参数有: 制动起始频率fDB 直流制动电压UDB(加在定子上的电压)。 第二章:变频器基本功能 3.起动前制动:风机类负载在起动前如果反方向转动,可设置起动前制动,将定子通入短时间直流电流使其制动。 案例1. 石家庄某企业采用变频器驱动并联引风机,发现最后起动的风机有断轴现象。其原因为先起风机造成后起风机风叶 反向,通电时转轴受 剪切力而剪断。 第二章:变频器基本功能 案例2. TD3100满载时报过压故障 1.问题描述 老系统改造项目,用TD3100-4T0150E变频器驱动一台15kW、原日本产绕线式电动机。电动机参数为:15kW,380V/33A,945r/min。变频器曳引机速度为1m/s,编码器为1024PPR,外接三菱PLC进行多段速选择、开关门和其他安全控制。 根据变频器参数进行设置,在非满载情况下,工作正常;当做满载测试时,电梯下行时变频器一启动就报E005(过压)故障。 第二章:变频器基本功能 2.问题处理 查看历史故障记录,显示母线电压为直流782V,可以确认是过压导致运行异常。现场检查制动电阻接线正确,怀疑制动电阻选择不合适。据用户反映:原先配的电阻为两个42Ω/2kW并联(并联后21Ω/4KW),由于现场工程师认为电阻太小,增大为8Ω/1.2kW四个(32Ω/4.8KW)。所
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