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硫磺混合制酸工业实践.pdf
硫酸工业,2003,(4);39一43
革街 ·改造 S呐phuricAcid/nduary
硫化氢/硫磺混合制酸工业实践
张开平’,高秋潮“
】〔.南化集团研究院,汀_苏南京210048;2北京炼焦化学厂,北京100023
摘 要:介绍焦炉气硫化氢制酸装置的改造。由于原料气流量降低,装置无法正常运行 故增补硫磺作辅助
原料,改硫化氢制酸为硫化氢/硫磺混合制酸。改造后,硫磺加人量为420kg/h,装置达到设计生产能力,在仍采用
一转一吸工艺的情况下,维持进转化器二氧化硫浓度不变 州【S0,)6%左右〕,二氧化硫转化率从原先的97%提高
到98.0%一98.5%。分析运行过程中出现的问题,提出相应建议。
关健词:硫化氢;硫磺;硫酸生产;改造
中图分类号:TQIII.16-2 文献标识码:B 文章编号:1002一1507(2003)04一0039一04
1 概述 也在炉内燃烧生成氮、二氧化碳和水。为了使酸
性气体燃烧完全,一般都采用过氧燃烧,燃烧温度
北京炼焦化学厂从德国SO公司(STILL,OT-
控制在1100℃以下口
TOGMBH)引进AS煤气脱硫洗氨工艺,对煤气中
h 废热回收。出燃烧炉的高温炉气直接进
的焦油、蔡、苯、硫化氢、氰化氢、氨等杂质进行脱
入废热锅炉以回收热量,出口炉气温度控制在
除,产生的含硫化氢的酸性气体送去焚烧,然后经
440℃左右,然后去转化器。为了防止冷凝酸腐
湿式转化和冷凝,生产州H2S04)78%的硫酸。
蚀,必须保证锅炉换热管的壁温高于炉气的露点,
由于西气东输天然气战略工程的实施,城市
因此废热锅炉蒸汽压力设计为高于或等于4.4
煤气用量减少,北京炼焦化学厂己于2001年关掉 MPa,运行时达到4.11MPa。废热锅炉采用火管
两座焦炉,从而使酸性气体量减少30%,焚烧炉
锅炉
温度难以维持,需补充煤气作为辅助燃料维持炉 二氧化硫转化。转化器为可拆卸式五段
温。这样,既增加了生产成本,又减少了硫酸的产
转化器。出废热锅炉440℃左右的二氧化硫气体
量。通过深人的调研和论证,厂家决定对硫化氢 直接进人转化器一段,在催化剂的作用下,转化为
制酸装置进行改造,将单纯硫化氢制酸改为硫化 三氧化硫。为了简化工艺流程,转化器段间采用
氢/硫磺混合制酸 空气冷激方式控制每段进口温度,以达到最佳反
2 工艺路线及特点 应温度。
d.冷凝成酸。出转化器的炉气进人吸收
硫化氢制酸装置大体可分为如下几个工艺过 塔,与
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