溴化锂制冷机常见故障.ppt

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溴化锂制冷机常见故障

一、冷水流量不足的原因 1、(冷水系统上)过滤器堵塞,进出口压差增大; 2、水泵入口有气,泵抽空(泵出口压力表不稳定); 3、系统阀门未打开或者阀门阀芯脱落; 4、机组传热管结垢; 5、机组传热管堵塞; 6、水泵选型偏小,系统阻力过大。 二、冷却水进口温度偏高的原因 1、冷却塔补水不均(水压不够)、分液盘堵塞; 2、环境温度偏高; 3、进风面积不足; 4、水塔选型错误; 5、风机转向错误; 6、冷却塔风机传动机构损坏(风机故障)。 三、溶液泵吸空的原因 1、机组溶液添加量不足; 2、机组真空度差; 3、冷却水进口温度偏高; 4、冷却水流量偏小; 5、未添加辛醇或者辛醇含量少; 6、冷剂水污染; 7、机组溶液结晶; 8、吸收器液囊过滤网(保护泵)堵塞。 四、冷剂泵吸空的原因 1、冷却水进口温度偏低; 2、冷却水流量偏大; 3、冷水出口温度偏高; 4、冷剂水喷淋阀未调整好; 5、蒸发器液囊过滤网堵塞。 (注:以上两个问题看,冷却水温度偏高或者偏低,流量偏大或者偏小都会对机组运行产生影响,因此要保证温度和压力在指标范围) 五、冷水出口温度达不到设定值的原因 1、机组制冷量小于用户热负荷(选小了); 2、机组真空度差; 3、溶液循环量没有调整到最佳状态; 4、冷剂水喷淋阀未调好; 5、热水流量偏小; 6、冷却水水量不足; 7、冷却水进口温度偏高; 8、冷水水量偏大; 9、电动调节阀没有全开(或故障,引起热水量小); 10、未添加辛醇或者辛醇含量小; 11、传热管结垢或堵塞; 12、冷剂水污染; 13、吸收器淋板堵塞(冷剂蒸气吸收不好) 14、冷剂水喷淋不畅。 六、机组运行中稀溶液异常高温的原因 1、机组真空度差; 2、冷却水量偏小; 3、冷却水进口温度偏高; 4、吸收器淋板堵塞; 5、溶晶管导通(浓溶液从溶晶管直接进入吸收器与稀溶液混合); 6、吸收器传热管堵塞或者结垢(循环水无法降温) 通过以上六个常见问题原因的分析,大家对机组的运行时的一些关键参数应该有了更深刻的体会,除了前面说得外部三大系统影响外,机组受内部结构和循环情况对机组制冷效果的影响也比较大,辛醇的量减少、真空度差、结垢、喷淋板堵塞等。目前我们使用的机组已经是比较先进的,也有很多自保设置,但机组内管线的结垢、腐蚀、辛醇的流失都是难免的,另外不排除机组自保失效的情况,因此熟悉机组的一些常见故障,很有必要。 前面多次提到辛醇,辛醇是一种表面活性剂,它一方面可以提高吸收器的吸收效果(增大吸水能力);另一方面可以提高冷凝器的冷凝效果;最终达到提高制冷效果的目的,辛醇会随着外部抽真空而逐步损失掉,因此机组长周期运行要适当补充辛醇。一般辛醇的加入量在溶液重量的0.1%~0.3%,一般都加入0.3%,既1t溶液,加入3kg的辛醇。 除了辛醇,溴化锂溶液中还加入了铬酸锂(Li2CrO4),铬酸锂是一种缓蚀剂,延缓机组的腐蚀。 溴化锂溶液在注入时PH值已调至9~10.5,浓度为50%; 当PH值大于10.5时可以加入HBr, 当PH值小于9时可以加入LiOH. 大家重点学习机组的常见故障分析,进一步加深对机组外部和内部的影响因素,溶液部分作为了解内容。 其他需要强调的问题 工艺五班刘素萍和万杰提出来的建议很好和大家共享一下: 1、真空泵抽真空后,增加一步: 打开阻油器左侧放空阀, 使阻油器里形成正压,然后关闭。 避免阻油器真空,停真空泵后, 真空泵油被抽进阻油器, 使真空泵形成假液位。 注意:上、下抽气阀必须关紧 2、制冷机备机停机后热水自动调节阀前后蝶阀必须关闭的问题: 考虑到自动阀不严,热水运行机组正常投用时,备机可能仍有热水流动,对备用机组进行加热,要求:备用机组在停机后热水自动阀前后蝶阀必须关闭。 3、关于循环水温度和压力要求的问题: 温度:20~31℃ 压力:0.25~0.35MPa 温度没有异议,有同志认为压力应该≥0.35MPa;其实压力给一个区间是有利于稳定的流量,这对机组是好的,另外,机组内是负压,只要水量有保证,压力相对低些对机组换热管也是有好处的,去年一直是靠泵出口控制的,进出制冷机基本是全开,仍这样要求,对泵的吸入量也有所限制,防止吸空。夏季初次投用,先不进机组,先走除污器,置换干净后再引进机组,这点要注意。 关于水塔变频投自动的问题 溴化锂冷却水塔使用时只能一开一备,两个同时使用时由于泵对水的吸入量不同会造成两塔水量不平衡,导致一塔抽空另一塔溢流的情况。因此,在做变频和自动调节时是按一塔工作一塔不工作做的,即始终默认一塔100%(投用)、另一塔0%(停用),所谓的串级没有太大的意义,只是个说法。打串级后,可以实现二级(温控)的自动控制,二级控制只要将循环水温度控制打自动就可以实现温度控制变频,最终通过控制风机转速来控制温度,风机转速

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