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工作总结和工作 2012

;; 1、半导体公司拥有各类生产设备45套(不含质检设备); 2、2011年 1-11 月份共完成各类检修638次,年度停产检修2次(5月、10月 各一次); 3、设备运转率95%,设备完好率 100% ; 4、 消耗备件耗材1221758.46元,同比去年下降41.02%,年平均消耗12.72元/kg;(相比2010年,备件消耗降低了约85万元) 5、全年无重特大设备事故的发生; 6、特种设备(氩气罐)年审率达到100%; 7、高、低压电房设备绝缘电阻<4欧姆; 8、防雷接地测试合格率达到100%。 ;序号; 一、班组管理 1 、安全重于泰山,时刻牢记“防患于未然” 通过每周班组长会议宣传强调安全作业:高空作业必须有监护人;必须配带安全防护用品;对高空作业配置的车辆进行定期检查保养;特种设备(液压升降机)做到了定期检验。通过大??的努力,2011年生产设备处未发生一起重大安全事故。 ; ;二、设备管理 1、每天对车间设备进行日常保养检查。安排单晶炉操作工做好设备一级保养、检查工作,随时监督员工严格按照操作规程进行设备操作,杜绝违章操作,发现隐患要求现场整改; 并要求车间做好设备日常保养记录。 通过现阶段的管理,并成功避免了3起重大事故的发生(及时更换1#、12#、15#老化钢丝绳,将潜在问题逐一消除),大幅度降低了诸如之前经常出现的热偶、硅管放大器、欧陆故障,同时,由于单晶炉配件价格昂贵,因此,也大大降低了设备维护成本。 2、 设备的保养、维修工作 1)、重视保养,减少维修 按照制定的年度设备维护保养计划对公司单晶炉、纯水机组等设备全面进行二级维护保养,做到了及时发现并彻底排除故障隐患,二保完成率达100%。 2)、 对重点设备维修做到抢修及时 安排维修人员以单晶车间为工作中心,要求对炉台每小时巡视一次,每次不得少于20分钟,并协调车间安排操作工配合维修人员在最短的时间内抢修好设备,同时,对现场进行监督,确保维修质量,顺利完成了各项抢修、维修工作 。;3、设备改造 1)、针对单晶车间高纯管理需要,将车间与维修共同使用的真空扫除管道进行改造,各自分开使用,避免了料的粘污 ;同时,利用真空扫除设备的强大吸力,将管道引入打磨间供吸尘使用;又将原有备用泵成功修复,现在,机组做到一用一备,避免设备重复投资,节省了设备费用。 2)、车间ZH-70泵全面更换成120型大泵,抽气速率明显上升,以前老泵经常出现的真空度下降问题大幅降低,较好地保证生产需要。 ; 4、备品配件管理 对维修的设备配件进行清理和统计,制定了设备配件最低库存量,并与采购处沟通协调,随时保证配件的库存,保证了今年生产维修的及时性。 ;5、设备外协维修 1)、夏季高温来临之前,对冷冻机组安排维护保养,有效控制炉子进水水温<33℃,有利于炉子循环使用,降低设备故障; 2)、定期对水泵机组维护,更换电机轴承,有效避免电机烧坏,节约维护成本; 3)、对纯水机组、超声波设备全面维护,日处理能力5吨,满足现阶段设备需求。;; ; ;;;说明:2008年,新设备刚刚投入运行,故障较少; 2009年,随着产量的增加,由于维修人员配置不全,未能全面参与技术培训,专业维修力量严重缺乏,故障开始逐步上升; 2010年,由于设备连续使用3年多,整机性能开始有所下降,另外,设备维护人员的维护保养观念也过于保守、陈旧,也是单晶炉故障急剧攀升的重要原因; 今年以来,通过主抓设备维护保养,缩短保养间隔时间、制定车间班组设备一级保养检查表等措施来有效压降各类故障,故障较2010年同期下降了44.62%,想方设法来保证炉子正常开机,为生产保驾护航。; ;;下阶段,设备维修指导思想作如下改进; ;接上页;

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