KXT(M)科氏力煤粉秤流量波动大的原因及处理.pdfVIP

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KXT(M)科氏力煤粉秤流量波动大的原因及处理.pdf

一 62一 枷渗 T 20o8.NO.11 KXT(M)科氏力煤粉秤流量波动大的原因及处理 张 斌 ,孙彦杰,刘合明 (山东泉兴水泥有限公司 ,山东 枣庄 277416) 中图分类号:TH715.192 文献标识码 :B 文章编号 :1002—9877(2008)11-0062—02 我公司二线 2500t/d生产线窑头、窑尾喂煤采用 除尘器 KXT (M)一 II科氏力煤粉秤计量系统 ,2005年 l0月 负压管 投产后运行一直比较平稳。窑尾煤粉秤从 2007年 6 月份出现了波动大甚至断煤、跑煤的现象,导致生产 操作不稳 ,影响了产品的产质量 。针对这种情况 ,我们 多点、多方位排查后联合厂家技术人员,终于查出原 因并利用检修机会进行了改造处理 ,消除了这一制约 稳流给料机 生产的瓶颈。 1 煤粉秤流量波动情况 流量计 1)该煤粉秤技术性能承诺计量精度≤±0.5%,窑 正常运行时,该秤一般给定在 10t/h左右,其波动范围 螺旋泵 竞达+2t/h;而且给定越高越明显 ;中控室显示 的反馈 趋势及送煤罗茨风机风压趋势非常杂乱。 2)反馈不跟踪 ,有时甚至不下煤粉。在给定 8t/h 以上时,不论如何增大给定,反馈就维持在 8t/h以下, 观察稳流给料装置 的变频器输 出已达设定最高频 图 1 KXT(M)科 氏力煤粉秤工艺布黄 率 50Hz;这种状况在停煤磨及排风机十几分钟后更 因该系统给料 、计量 、输送三环节相对是独立的, 严重。 因此多种原因都可能使煤粉流量受到影响,为此我们 3)有完全失控现象。当中控操作员发现窑尾烟室 使用排除法进行分析检查。 温度低于要求时,加煤却加不上去 ,表现在烟室温度 1)对煤粉的状况包括容重 、细度及水分进行了核 不上升。发现烟室温度超过要求时减煤又减不下来, 查 ,细度 (801xm筛余)8%,水分1%,与原工艺控制 即使给定降为零,稳流给料装置停转,仍出现烟室温 指标一致 。 度不断上升的现象,这时检查发现螺旋气力输送泵进 2)对称重仓煤粉放空后进行检查 ,尽管没有煤粉 料仓 内积满 了煤粉 ,有时竞达到流量计的位置 ,持续 贴壁、挂壁现象,但为进一步提高仓的通畅度 ,我们在 3~4rain后进料仓积煤才排空。 仓下部锥体部分装 了一台0.75kW 的振动电动机 ,不 2 分析原因 定期的对煤仓下料 口振动,但问题仍不能排除。 3)检查单机除尘器布袋透气性 良好,振打设施正 该煤粉计量系统主要是 由称重标定仓 、螺旋闸 常,排风也未发现异常。对收尘负压管采取了敲打的 门、水平回转式稳流给料、粉体流量计 、螺旋输送泵以 方式,判断其通畅情况较好,对负压管易积煤粉的蝶 及控制系统组成 (见图1)。螺旋闸门在煤粉称重仓底 部与稳流给料机上部连接 ;稳流给料机出料 口与流量 阀处、管道转弯处进行了拆卸及开孔检查,并进一步 更改了转弯处角度 ,问题依然未能有效解

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