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转炉水冷设备结构研究与运用
朱欣林,韩成
(马鞍山钢铁股份有限公司第二钢轧总厂,安徽马鞍山 243000)
摘 要对马钢第二钢轧总厂转炉系统中水冷炉口、活动烟罩、下料管水套以及转炉锥段的水冷结构进行了研究,改进了水冷结构形式和增设水冷结构的方式,提高了设备水冷能力与水冷效果,降低了故障率,延长了设备使用寿命。
关 键 词转炉系统;水冷炉口;活动烟罩;下料管水套;水冷结构
1 前言
马钢第二钢轧总厂转炉系统设备中,水冷设备的运用愈发广泛,而水冷设备的使用过程中也伴随着漏水故障的频发,严重影响了水冷设备的使用效果和使用寿命。对此,对马钢二钢轧总厂转炉系统的水冷设备的结构进行了研究。
2 目前水冷设备存在的问题
2.1 概述
转炉系统中,水冷设备作用非常重要,由于现场生产高温环境,促使了对现场水冷设备运用率的增加。该厂转炉系统中主要由如下几个主要水冷设备:水冷炉口、活动烟罩、下料管水套。在现场的实际运用中,都出现不同程度的焊缝开裂漏水、管路出现裂纹等,对此只能采取停炉焊接维修或更换新设备,无论哪一种处理方式,给现场生产顺行稳定以及设备成本都带来不小的影响,还有一些设备缺乏冷却结构,譬如转炉锥段,在工作过程中容易发生故障损坏,增加维护检修成本和劳动强度。在追求节能降耗和低成本运行的企业经营战略中,保证生产顺行稳定和降低设备运行成本成为设备工作的主要目标。为此,对以上几种水冷设备的水冷结构进行了针对性的研究。
2.2 问题分析
2.2.1水冷炉口的水冷结构问题
水冷炉口采用焊接水箱式冷却结构,由于结构本体为圆形,各内部水箱隔板成均布状态,在底部圆周部位都会产生死水区,这些区域的水因无法及时循环导致受热汽化,形成蒸汽,而形成的蒸汽在水冷炉口内部无法得到有效释放,形成一定压力,影响水循环,促使了焊缝开裂漏水的故障产生。
回水腔结构简图如图 1。
2.2.2 活动烟罩的水冷结构问题
活动烟罩采用的汽化式冷却结构设计,此种冷却结构所需冷却水流量大,且内部水循环同样因结构问题存在死水区,造成循环不畅,内部水温过高,导致设备漏水故障。
下料管水套采用的冷却结构与活动烟罩基本相似,产生的问题也如出一辙。其结构简图分别见图2、图3。
2.2.3 炉体锥段问题
转炉炉体有几个部分组成,上部主要是由锥段结构组成,因转炉吹炼期间喷发的高温热渣积聚在锥段,经常发生锥段钢板烧坏的情况,往往需要停炉检修重新焊接,不仅给炉体自身结构稳定性产生较大影响,也间接影响了生产的顺行。加大了检修维护工作难度。
2.3 数据观察与分析
针对转炉的一个冶炼周期,分成14段进行温度监控,经过对数据的收集,平均折算了每一段的回水温度,并进行了图表分析,见图 4。
从图4中不难看出,冶炼中后期,各水冷设备的回水温度都加快升高,此时设备受热影响较大,直接导致了设备故障的产生。
3 问题研究及解决方案
3.1 问题研究
针对现场水冷设备出现的种种问题,经过跟踪现场检修实际情况,记录数据统计分析,主要还是冷却件的冷却结构不合理,造成内部冷却水循环不畅,存在盲点死水区,造成内部形成高温蒸汽,最终导致了焊缝冷却不足开裂,发生漏水故障。而转炉锥段主要是缺少冷却结构,导致表面钢板烧通故障。
3.2 解决方案
3.2.1水冷炉口的结构改进
根据研究的结论,水冷炉口内部结构不好改变,为消除内部受热产生的蒸汽影响,在水冷炉口的回水腔外表面设计了一个溢流回水包,该回水包处在水冷炉口的最高点,回水管设置其中且管口超过水冷炉口平面。所有内部产生的蒸汽全部会收集到该汽包中,此外,水冷炉口的循环回水必须从该汽包通过,这就形成了一个既是收集内部蒸汽的空腔,又是溢流回水的必经之路,内部循环水完成循环通过回水包时,一并带走回水包中的蒸汽。彻底解决了这一问题。改进后结构简图如图5。
3.2.2活动烟罩和下料管水套的结构改进
针对同样水冷结构问题,重新设计了活动烟罩和下料管水套的水冷结构,彻底改变其汽化冷却式水冷结构,形成了标准意义上的强制循环冷却结构,改结构形式采用单进单出,强制不留盲区,设备内部结构每一处都无法产生死区,且针对活动烟罩和下料管水套两种不同的设备结构,设计了不同的冷却结构,见图6、图7。
3.2.3炉体锥段的水冷结构设计
根据炉体锥段的结构形式,针对性的设计了转炉锥段的循环冷却结构,同样为了不留死区,采用了强制水循环结构,采取单进单出,结构形式与活动烟罩的冷却结构形式相似,在此就不做多加表述。
4 实际运用效果
通过对以上水冷设备结构进行改进和设计,在实际生产运用中,对改进后的设备进行了长期的跟踪观察和数据统计分析,如图8。
经过现场设备使用的实际情况和数据统计分析,改进后的水冷设备回水温度整个冶炼周期内相对平稳,最高温度平均下降10 ℃,各设备本体受热影响较小,而转炉锥段设置水冷结构后,截至目前也没有发生
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