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电袋除尘器运行维护的注意事项
电袋除尘器运行维护
注意事项
二次电压、电流的运行选择
1、稳定的二次电压电流的运行状态为依据调整运行参数,并保持前级电场不掉电
除尘器电区常见故障的判断及处理
序号
故障现象
原因分折
对策
1
一次电压、二次电压偏低;二次电流偏小。一次电流偏大很多,上升快,与二次电流上升不成比例。
整流变压器有匝间短路或硅堆有存在开路或击穿短路。
做开路试验,一次侧有电流出现,即变压器内部有器件损坏,倔励磁产生或短路。需吊芯维修,更换损坏器件。
2
电压上升,电流没有出来,到正常运行电压时,电压则开始下降,电流才出来且上升很快。
(1)烟尘比电阻太高,造成反电晕;
(2)煤质及工艺操作不良。
(1)悬窑要增湿塔工作正常,降低工作温度;
(2)电厂一般改善煤质及工艺,使煤充分燃烧,提高振打力。
(3)采用间歇脉冲供电。
3
一、二次电压低,二次电流小,一次电流非常大,上升时一、二次电流不成比例,一次电流猛增与突变,可能爆快熔,变压器有明显的异常声音。
(1)整流变压器低压包短路故障;
(2)整流变压器铁芯(包括穿芯螺栓)绝缘损伤,涡流严重。
(1)更换低压包;
(2)重新做好铁芯绝缘。
4
一、二次电流达到额定值时,一次电压在280~330V,二次电压在40~50kV,无闪络。
(1)粉尘浓度低,电场近似空载;
(2)高压电缆与终端头严重泄漏。
(1)降低振打力;
(2)重做高压电缆与终端头。
5
—、二次电流、一次电压正常不动,二次电压指示摆动或停电后还有较高指示。
(1)二次电压表动圈螺丝松动;
(2)受到前电场带电粉尘影响。
(1)重新校准。
6
二次电流大,二次电压升不高,甚至接近于零。
阴极线断线造成收尘极板和电晕极之间短路。
(2)承压绝缘子内壁冷凝结露,造成高压对地短路。
(3)阴极振打装置的刚玉瓷轴破损,对地短路。
(4)高压电缆或电缆终端接头击穿短路。
(5)灰斗内积灰过多粉尘堆积至电晕极框架。
(6)承压绝缘子、支柱绝缘子、刚玉瓷轴受潮积灰引起爬电。
(7)反电晕。
(1)清除短路杂物或剪去折断的电晕线。
(2)擦抹承压绝缘子内壁或提高保温箱温度。
(3) 更换刚玉瓷轴。
(4)更换损坏的电缆或电缆接头。
(5)清除下灰斗内的积灰。
(6) 清洁承压绝缘子、支柱绝缘子、刚玉瓷轴。
(7)①改变烟气条件;②将烟气用水蒸汽进行增湿;③对烟气进行化学调质;④用脉冲供电。
7
二次工作电流正常或偏大,二次电压低,且会发生闪络。
(1)两极间的局部距离变小。
(2)有杂物挂在收尘极板或阴极上。
(3)电缆击穿或漏电。
(1)调整极间距。
(2)清除杂物。
(3)更换电缆。
8
二次电压偏高,二次电流显著降低。
(1)收尘极或电晕极的振打装置未开或失灵。
(2)电晕线肥大或放电不良。
(3)烟气中粉尘浓度过大。
(1)检查并修复振打装置。
(2)分析肥大原因,采取必要措施。
(3)改进工艺流程,降低烟气的粉尘含量。
9
二次电压和一次电流正常,二次电流无读数。
(1)毫安表并联的电容器损坏造成短路。
(2)变压器至毫安表连接导线在某处接地。
(3)毫安表本身指针卡住。
查找原因,消除故障。
10
二次电流不稳定,毫安指针急剧摆动。
(1)电晕线折断,其残留段受气流影响摆动。
(2)烟气湿度过大,造成粉尘比电阻值下降。
(3)阴极绝缘件对地产生表面放电。
剪去残留段。
通知工艺人员,进行适当处理。
处理放电的部位。
11
—、二次电流、电压均正常,但收尘效率不理想。
(1)气流分布板孔眼被堵,气流分布不均。
(2)灰斗、壳体的阻流板脱落,气流发生短路。
(3)靠出口处的排灰装置严重漏风,进口风量超标。
(4)粉尘二次飞扬。
(5)烟气条件变化。
(1)检查气流分布板的振打装置是否失灵。
(2)检查阻流板,并做适当处理。
(3)加强排灰装置的密封性,处理漏风原因。
(4)a调整振打强度,时间和周期;b改善气流分布;c改进密封,调节闸板和整个系统,减少漏风;d采用湿式清灰;e降低电场风速;f在电除尘器出口设置收尘器;g防止产生反电晕;h调整火花率控制;i改善粉尘的比电阻。
(5)改善烟气条件。
12
闪络过于频繁,收尘效率降低。
(1)电场以外放电,如隔离开关、高压电缆及阻尼电阻等放电。
(2)电控柜火花率没调整好。
(3)前电场的振打时间周期不合格。
(4)工况变化,烟气条件波动很大。
(5)抽头调整不当。
(1)处理放电部位。
(2)调整火花率电位器及置自动状态。
(3)调整振打周期。
(4)停炉后,进电场观察检查,消除放电异常部位。
(5)通知值长,调整工艺状况,改善烟气条件。
(6)调整抽头位置。
除灰系统运行对电区的影响
当输灰不畅,造成灰斗内部积灰引起电场发生短路时,必须立即采取紧急排灰措施,禁止积灰高度超过灰斗顶面0.5
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