合理优化选煤工艺提高煤泥回收效率.pdf

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第 7期 山 西 焦 煤 科 技 No.7 2014年 7月 ShanxiCokingCoalScience Technology Ju1.2014 · 技术经验 · 合理优化选煤工艺提高煤泥回收效率 吕 勇 (1.太原理工大学,山西 太原 030024;2.山西省煤炭规划设计院,山西 太原 030045) 摘 要 某选煤厂是一座处理能力5.00Mt/a矿井型选煤厂,通过分析其生产现状及存在问题, 对现有工艺进行了改进 ,提出了优化方案并调整布置工艺,充分利用现有设备,达到最佳洗选效果;通 过对煤泥水系统工艺的改进 ,减少了煤泥水滞留时间,增加 了末煤洗选比例,提高了煤泥回收效率。 关键词 煤泥水处理X-艺;沉 降离心机 ;浓缩机 ;回收率 中图分类号:TD94 文献标识码 :B 文章编号:1672—0652(2014)07—0044—03 某选煤厂是一座处理能力 5.00Mt/a矿井型选 的煤泥水处理采用了相似的工艺,所不同的是块煤系 煤厂。由于矿井产量逐年增加、煤质变化、工艺设备 统的煤泥水经过旋流器、高频筛、d18m浓缩机处理 等因素的影响,原有设备 已不能满足矿井生产需要, 后的细颗粒又返 回到末煤系统,末煤系统对煤泥水再 虽进行了一系列技改,增加 了压滤机、筛网式沉降离 次进行处理 。这样就会有效减少压滤设备的入料量, 心机、浓缩机等,但煤泥处理问题仍然突出,直接导致 块煤系统回收煤泥水的布置是合理的。从图 1可以 商品煤质量难以保证 ,经济效益受到严重影响。通过 看 出,处理煤泥量的多少是由压滤机和沉降离心机决 对选煤厂生产现状的分析,对煤泥水系统进行工艺改 定,再增添新压滤设备既增加投入成本 ,工程量又大, 进 ,减少了煤泥水滞留时间,增加 了末煤洗选 比例,有 费时费力。因此,在现有的设备基础上,如何优化工 效发挥了选煤厂降灰能力。 艺,更有效地处理煤泥水是主要研究方向。 1 选煤厂生产现状及存在 问题 2.2 优化方案 该选煤厂现有工艺采用原煤 13mm分级,+13 一 种方案是采用2个 d30m浓缩机串联的方式, mm块煤 由浅槽、斜轮重介分选 ,一13mlTl末煤 由两 无论将其它设备如何布置 ,处理煤泥的任务还是 由压 产 品重介旋流器分选 ,煤泥 由3台XMZ500/1500一 滤机和沉降离心机完成,只是处理的先后顺序不同, UB型厢式压滤机 、2台ZKG300/2000型快开压滤机 现有状况仍难 以改变。应充分利用 2台备用浓缩机 , 以及筛网沉降式离心机回收。由于处理能力不足、设 发挥其缓冲作用,有效增加煤泥沉淀面积,解决煤泥 备未能有效利用以及工艺布置上的问题,导致浓缩机 回收的矛盾。同时以如何减少进入压滤机和沉降离 内的煤泥长时间积聚、煤泥泥化严重、压滤成饼时间 心机的人料量为出发点,合理布置工艺,充分利用现 长、卸饼困难,加之矿井原煤产量增大、煤质情况恶 有设备,达到最佳效果。 化,现有的煤泥水处理设备 已不能满足生产要求。末 从现有工艺及现场情况分析,将末煤尾矿桶一部 煤生产时间受到制约,商品煤质量无法保证 。 分分流至块煤厂房煤泥水桶,经块煤厂房旋流器和高 2 分析解决途径 频筛可处理掉一部分煤泥水。此工艺使煤泥水经过 2.1 现状分析 两组旋流器二次分级,极大地减少了进入 d30m浓缩 从现有工艺来看 (见图1),末煤系统与块煤系统 机的人

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