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压着工程改善事例
目录 前座椅后杂物盒面板米色/黑色 改善心得分享 * * 技术员 李宁 一、小组成员 二、产品介绍 三、选题理由 四、改善计划 五、要因分析 六、现状调查 七、目标制订 八、问题改善 九、品质认证 十、效果确认 十一、标准化 十二、改善心得及今后课题 改善口号: 人的能力是有限的! 努力是无限的! 一、小组概况: 技术科 制造科 品质科 支持 李宁 职责:活动策划 龙刚 职责:设备调试 周晓静 职责:对策实施 屈泽彪 职责:对策实施 二、产品介绍: 丰 田 皇 冠 三、选题理由: 表皮浪费多 设备耗能大、占地面积大 采购价格持续低减 二次喷胶、二次烘干 表皮裁剪工序 天津井上华翔汽车零部件有限公司 QCC活动615L Seat Back活动计划表 李行军/李宁 品质认证 5 李宁 效果确认 6 龙刚/李宁 标准化 7 全体 总结 8 全体 对策实施 4 全体 松岗/李宁 松岗/李宁 担当 编制日期:2011年1月3日 说明:每周五下午16:00-17:00为圈会时间 计划 实施 编制:李宁 审核:李行军 批准:松岗 制定对策 3 制定目标 2 现状调查 1 6月 5月 4月 3月 2月 1月 活动项目 NO 四、活动计划: 修理难 循环时间长 人员多 作业有等待 机 人 料 法 五、要因分析: 材料 浪费 设备 浪费 表皮置场大 增加剪裁工序 操作流程不当 ①.表皮材料利用率低 边角废料多 耗能大 ② 浪费大 表皮浪费 占地大 二次喷胶 二次烘干 ③ 重复工序 粗裁剪 生产 效率低 六、现状掌握- ① (表皮浪费) 整张表皮尺寸 1050×550mm 单件产品有效使用 441×239mm 单件产品所用尺寸 550×262.5mm 红色线外区域表皮浪费 六、现状掌握- ② (设备浪费) 设备耗能大 设备运行时间长、占地大 工法上表皮浪费多 喷胶房 烘道 吸塑机 剪裁台 工 作 台 工 作 台 半成品 基材 成 品 空 箱 成 品 7 六、现状掌握- ③ (工序繁多) 1 2 1.一次喷胶(表面) 2.烘干 3.真空吸覆 4.剪裁 5.二次喷胶(背面) 6.再次烘干 7.拉角+焊接 检查+装箱 3 5 生产效率低,老板很生气 6 重复工序 4 七、目标制定: 一定要达成目标 真空式压着 → press式压着 循环时间缩短 30% 耗能减少 90% 占地面积减少 50% 八、对策制订及实施 - ① (表皮)改善 八、对策制订及实施 - ②(工法)改善 0.1kw 15.0kw 设备耗能 1.5㎡ 7.5㎡ 占地面积 11.0s/件 16.5s/件 设备循环时间 改善后 改善前 基材 喷 胶 房 烘道 压着机 工作台 基材 喷 胶 房 半成品区 烘道 吸塑机 工作台 剪裁台 八、对策制订实施 - ③ (工序)改善 一次喷胶 一次烘干 覆皮 拉角 焊接 喷胶 烘干 覆皮 拉角 焊接 优化工序: 取消二次喷胶 二次烘干 裁剪 6人→ 4人 改善要点: 剪裁 二次烘干 二次喷胶 ⅹ ⅹ 九、制品品质认证: 李宁/李行军 25N 材破 在(90℃/120h, 24℃/240h -30℃/120h)撕剥力15N 性能 李宁/李行军 OK 测量值是否在标准值之内 寸法 李宁/李行军 OK 表面无脏污、划伤、等不良,色差是否符合要求 外观 评价者 评价 基准要求 项目 十、效果确认 - ① : 表皮 0.144㎡/件 0.105㎡/件 表皮节省 26% 表皮使用 面积/件 目标达成 表皮 十、效果确认 - ②: 15kw 0.1kw 7.5㎡ 1.5㎡ 电能节省 99.3% 占地面积 设备耗能 目标达成 十、效果确认 - ③: 多余工序废止 班产量提升 8% 操作人员 6人→4人 作业平准化 目标达成 十、效果(金额)确认: 2.占地面积节省 34㎡-23㎡=11㎡ 11㎡×12元/㎡/月= 132元/月 4.生产性向上 339件(6人)→370件(4人) 4,000元/月/人×2 =
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