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重钢高炉造渣制度的探讨
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一 46一 l991年第 期
重钢高炉造渣制度的探讨
重铜钢研所 高於恺
【内容简介】本文论述 7高炉造渣刺度选择的愿则扣 高MgO渣的玷炼特性,
对重钢高炉适宜造渣制度 的选择进行 T探计,提 出7采用低钛高镁渣冶练,将炉渣
:元碱度降低到1.20~1.26,渣 中MKO增加到8~l0 ,三元碱度保持1.d5~1.59
的设想,工业试验结果表明,低饭高镁渣的冶练效果 良好。
【关键词】钒钛磁铁矿 高炉 造渣制度
1979年以来,重钢高炉采用低铁低镁渣 七十年代以来,国 内外 高炉在采用高
冶练,技术经济指标逐年改善,取得了较好 MgO烧结矿,控制碱金属危害,低硅低硫
的经济效益。近年来生产条件发生了一些变 生铁冶炼方面做了不少研究工作,生产上积
化。随着矿石品位的提高,渣量已从1009公 累了许多经验,高炉稳定渣冶炼提高到了一
斤 /吨铁左右降低到 790公斤 /吨铁以下,而 个新的水平。这些宝贵的经验,对选择造渣
炉料碱负荷高达 10-12公斤/吨铁,炉渣排 制度有借鉴作用,值得认真研究。
碱能力不足,高炉碱害 日益突出。此外,炉 从冶炼工艺的角度考虑,在选择造渣制
料硫负荷较高,最近几年原料条件虽有些改 度时,要求炉渣具有下述性能:
善,硫负荷水平较过去有所降低,从 l2公 粘度低、稳定性好 ’有足 够 的排碱能
斤/吨铁降低到 9公斤/吨铁左右,高炉又长 力,脱硫能力强}能抑制硅的还原。
期采用高碱度渣 操 作 (RzI.30), 但铁
2 ,骞MgO谴的冶炼特性
水含硫量近年来呈上升趋势。
为了适应 当前生产条件的变化,控制碱 近年来国内外许多高炉采用 高 MgO渣
害,改善顺行,进一步提高生铁质量,高炉 冶炼,渣中MgO有不断提高的趋势。据统
造渣制度应及时进行调整,采 用 低 铁高镁 计在全国重点企业中,渣 中 Ivf~;O含量多数
渣,以提高炉渣的排碱脱硫能力。 企业在 8一l2 灼范周内,唐钢 首铜 渣
中MgO含量13~15%。由于采用高MgO渣
1 高炉遗渣制虞选择的原州
冶炼,改善了炉渣的冶金性能,因而取得了
造渣制度是高炉基本的冶炼操作制度之 良好的冶炼效果,增加了企业的经济效益。
一 。 高炉要达到顺行 、高产、优质、低耗、 对高MgO渣冶金性能 的研究, 引起了人们
长寿的目标,选择适宜的造渣制度是冶炼技 日益广泛的兴趣。
术中一个很重要的课题,必须十分重视。 2.1粘度
原料是高炉生产的基础。高炉的操作制 试验表 明, 随着渣中MgO含量增加,
度 (包括造渣制度 )要适应原料的特性,必 粘度相应降低,流动性改善。根据本钢的试
须根据其所用的原料条件来确定。一定的操 验数据,当炉渣的MgO含量 由9.91 增至
作制度只能与一定的生产条件相适应,绝对 l4.35 时,对应的高温牯度H14。5l泊降至
没有什么一成不变的东西。 2.08泊。
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《四川冶金 》
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