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燃烧器同心反切改造.pdf

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燃烧器同心反切改造

、 、, 26 华东电力 1997年第3期 f、 ~ 燃烧器同心反切改造 常熟发电厂(常熟2l5536) 邵春台 了R2 l 我厂 2号炉系上海锅炉厂制造的亚临界压 上部因没有投用,又不能单操而造成喷 口堵渣, 力、单炉膛UP型直流锅炉 ,于 1993年 12月3O 上部结渣 。 日投产。设计燃用晋北烟煤、制粉系统为配 5台 1.2 喷嘴烧坏原因 中速磨煤机 (MPS190)的直吹系统。锅炉pq角 由于波纹扩流锥置于喷 口内75mm,且喷 切向燃烧 ,一次风喷嘴采用间隔布置共 5甚 ,它 口呈45。的外扩角,这就使煤粉气流在一次风 们是A、B、C、D、E层。每角 5层煤粉管,投4层 压较低,风速仅 21.33m/s及浓度不均 (0.3~ 即能达额定负荷。一次风喷嘴周围为周界风。二 0.8kg/kg)的情况下进入有波纹扩流锥的喷 次风喷嘴共有 7屠,AB、CD、EE3层中布置了 嘴 粉流受波纹扩流锥阻力影响风压更低,已燃 重油枪 ,如图1示。每层二次风和周界风均有相 烧 的部分火焰形成 回流与之迅速进行热能交 应的风箱挡板 。现 已改为电动装置 独控制调 换 ,强化着火,着火后体积膨胀 ,压力升高,大部 节 主燃煤器配有气动执行机构使喷嘴摆。 分随外围气粉流进入炉膛 ,少部分仍进入 回流 区,与后续粉流进行热交换,强烈着火燃烧。如 1 燃烧器存在 问题及 此,部分煤粉流燃烧 已提前到喷 口内,喷嘴因得 原因分析 不到冷却而烧坏一次风喷嘴及内方形粉管。 1995年4月 12日2号 2 改进措施 炉燃烧器一次风喷嘴烧坏 3 只,.=次风喷嘴烧坏 1只,在 2.1 燃烧方式及喷嘴结构的改造 四角燃烧器喷射流方向的背 采用一、二次风同心反切燃烧技术 见图 火侧炉墙均有结渣,且经常 2。将原BC、DE层二次风喷嘴反装与一次风夹 大块焦渣落下砸坏碎渣机 。 角反向偏 17。,这样BC、DE与前后墙夹角为 两侧烟温差经常达 100C左 3O。,与侧样夹角为 32.5。,oFA与 一次风夹角 右 。 6。,AB及 CD二次风与一次风反向偏转 6。。整 1.1 结渣原因 体布局使一、二次风方向不同,偏转角度又不 上海锅 炉 厂按 ABB/ 同,构成风包煤及富空气燃烧的环境,且明显地 CE技术对配风采用 一二次风同轴射流设计。 使二次风

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