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直流煤粉燃烧器一二次风喷口间距对燃烧影响分析.doc

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直流煤粉燃烧器一二次风喷口间距对燃烧影响分析

直流煤粉燃烧器一二次风喷口间距对燃烧影响分析摘 要: 煤粉锅炉直流燃烧器一二次风喷口之间距离,直接影响一二次风混合距离。如果在这个混合距离内煤粉气流已经大部分着火,属扩散燃烧需要氧量,二次风的及时混合,将强化煤粉气流燃烧,反之,将削弱燃烧或推迟燃烧,影响煤粉燃尽。本文以工程实力说明这一问题。 关键词: 煤粉锅炉; 一二次风; 混合距离; 飞灰可燃物 中图分类号: TQ172 文献标识码: A 文章编号: 1009-8631(2011)05-0059-02 这是北方某电厂实际改造工程,在工程调试中,出现了与预想不同的结果。燃烧器喷口下移,排烟温度升高,飞灰含碳量增大。本文就是想通过这个实例,说明实际的火焰中心位置,是合理的燃烧组织形成的,不是单靠燃烧器位置形成的。 一、工程简介 北方某电厂1#、#4锅炉原设计为WGZ410/9.8―5型单锅筒自然循环锅炉,采用钢球磨机中间储仓式制粉系统,固态除渣,热风送粉。燃烧器设计为四层一次风,一二次风间隔布置,三次风布置在上层二次风上部。选用DTM350/700×2套钢球磨煤机,每套制粉系统干燥后的乏气通过对角两个三次风口进入炉膛。原锅炉设计安装切园为¢800mm。设计燃烧煤种3300kca/kg到3800kca/kg,灰分为40-50%的低热值劣质烟煤。后因煤质变化,热值增高,灰分下降,灰熔点也同时下降,锅炉出现了结焦,主汽温度偏高。严重影响锅炉的正常运行。厂家自行对燃烧器的进行改造,对#1锅炉改造的主要方案是(1)降低燃烧区高度。下层燃烧器标高不变,各层燃烧器间距由原来的520mm缩小到470mm;(2)一次风喷口的形状由原来圆形变为长方形,且宽大于高,面积缩小,提高一次风速提高;改造后燃烧状况有些好转。#4锅炉改造时对#1锅炉的方案做了调整,燃烧器的标高不变,其它做法一样。改造后的情况和#1锅炉差不多。但结焦问题没有根本好转。于是,2004年又对#1到#4锅炉分别进行改造。 二、改造后要求达到的指标 1.在燃用煤种发热值4600±400kca/kg,可燃基挥发份22~28%;炉膛结焦减轻并确保锅炉出力达到420t/h,各运行参数正常。 2.在燃用煤种发热值4200~5000kca/kg,可燃基挥发份22~28%;机组在50%电负荷(50MW),锅炉能长时间(连续24小时以上)不投油安全稳定运行。 3.在燃用煤种发热值4600kca/kg;可燃基挥发份25~26%,并在额定负荷下,飞灰可燃物含量≤3.5%、锅炉效率η>91%。 4.在额定负荷下,排烟温度比改造前降低2~4℃;气温在设计值时减温水量较改造前有明显减少,并有调节余量。 三、改造方案的主要内容及两炉改造差异 1.三层一次风燃烧器改为水平浓淡燃烧器。 2.一次风喷口改为带周界风的双回流区喷口,浓缩器为空间扭曲板型。 3.安装切园由原来¢800mm改为¢600mm。 为了减小改造工作量,没有对燃烧器标高进行调整。改前分析认为:#1锅炉燃烧器位置比较低,改完后锅炉出口烟温要比#4锅炉低,减温水量比#4锅炉要少,排烟温度要比#4锅炉低,飞灰可燃物也要小一些。图1图2是燃烧器改造后的喷口布置图;从改造设计情况看,#1、#4锅炉一二次风喷口的形状、面积等尺寸是相同的。不同的是(a)三次风面积不同:#1锅炉三次风为¢460mm直径的圆形;#4锅炉三次风为¢480mm直径的圆形(三次风没有改造);(b)#1锅炉一二次风喷口之间间距为470mm;#4锅炉一二次风喷口之间间距为520mm(下二次风和下一次风间距为560mm);(c)#1锅炉一二次风整体高度3760mm,#4锅炉一二次风整体高度4200mm;(d)#1锅炉一二三次风整体高度为4500mm;#4锅炉一、二、三次风整体高度4800mm。 五、改造后验收结果 1.验收煤质资料 2.验收结果 通过6小时验收试验,#1、#4锅炉主汽流量、主汽压力基本一致。但炉膛出口烟温、减温水量、排烟温度都略高于#4锅炉,但都在厂方要有范围内。只有锅炉飞回可燃物#1锅炉6-7%大于厂方要求,#4锅炉为3.4%符合厂方要求。 验收汇总表: 六、原因分析 两台锅炉出自同一个制造厂,其受热面积,炉膛结构尺寸完全同。从改造情况来看,燃烧器结构形式、喷口面积及安装切圆也都相同,不同的只燃烧器标高。从#1锅炉冷态空气动力试验来看。冷态切圆稍微比#4锅炉大一些。从热态燃烧试验情况看,#1锅炉火焰稍微偏上,出口烟温高于#4锅炉20℃到30℃,平均减温水量高4t/h,排烟温度偏高3℃。按常理#1锅炉一二次风燃烧器安装位置平均高度比#4锅炉低250mm,火焰中心位置应该偏低。但实际情况却相反,#

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