1-炼焦分厂现状和挑战.pptVIP

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炼焦分厂现状及挑战;目 录 一、炼焦的发展历程 二、炼焦分厂的现状 三、目前存在的问题 四、当前面临的挑战 五、近阶段主要工作;一炼焦 1B炉 1985年05月,1A炉 1985年08月,2A炉 1985年09月,2B炉 1986年01月。 二炼焦 3B炉 1991年05月,3A炉 1991年06月,4A炉 1991年08月,4B炉 1991年12月。 三炼焦 6A炉 1997年12月,6B炉 1998年04月,5B炉 1998年07月,5A炉 2002年7月。;2、重大改造项目;171万吨;1B;5、炼焦工序能耗;; 一期焦炉设计使用寿命为20年,二期、三期焦炉的设计使用寿命为25年。一期焦炉已超过设计使用寿命,二期焦炉由于存在先天不足等问题,现生产运行的一期、二期 8 座焦炉均已显现出较严重的衰老状态; “三对四”生产模式,高炉扩容后焦炭供不应求,焦炉常年处于满负荷生产状态; 2002年以来,干熄焦技术在国内迅速推广,已形成90/125/140/200/250等设备系列,干熄焦率接近85%,75t/h干熄炉已成为焦化行业的准入标准; 自兖矿引进7.63m焦炉,目前已投产的7米及以上大容积焦炉已达25座,鞍钢化工2010年焦产量达到670万吨,成为国内产量最高的单一焦化厂。; 冒烟、冒火现象日趋严重,比较突出的问题是炉门密封不严、上升管根部不严、炉圈不严等,致使荒煤气泄出,荒煤气着火燃烧,烧损炉门的密封面,形成恶性循环; 长期露天环境生产运行,炭化室炉头砖剥蚀,炉头火道窜漏严重,墙面普遍出现裂纹和裂缝,加之长时间高开工率生产,墙面石墨大量堆积,推焦电流升高,人工铲除石墨的过程中又不可避免的造成墙面的剥蚀,形成恶性循环。另外,砌体裂纹和裂缝产生后,在石墨的不断嵌入、膨胀作用下,炉体不断发生破坏性伸长;; 蓄热室封墙密封性能变差,斜道正面砖多处碎裂,边燃烧室损坏尤其严重,部分区域煤气与空气在小烟道、蓄热室等处提前混合燃烧,不仅造成火道温度低,焦炭成熟性变差,也造成焦炉砌体的加剧损坏; 上升管立管出现倾斜,水平顶式的集气管顶板腐烂,桥管承插口开裂、变形,上升管根部烧穿等,造成上升管区域冒烟、冒火; 长时间高开工率生产,炉墙石墨多,加上进厂煤资源变差,“肥+瘦”的配煤方式导致焦饼收缩性变差,推焦电流高,难推焦现象频繁出现,炉墙穿孔现象逐年增加,炉体老化症状充分显现;; 近年来一次能源价格持续上涨,下游企业利润空间萎缩,尤其是近十年来国内钢产量成倍增加,钢材成本成为市场竞争的关键。随着小煤窑的整顿,煤资源变化明显,降低配煤成本也加快了新煤种开发的力度,焦炭质量控制增加了难度; 四炼焦建设需要,原料煤料场减少一个,而配套焦炉产能却逐步增加,从投产初期的年260万吨提高目前的820万吨,根据规划甚至将达到1100万吨,料场炼焦煤库存能力降低,宝钢配煤批次管理优势弱化,甚至会形成反作用力,造成焦炭质量波动风险大;; 设备大多处于露天、高温、粉尘区域作业,腐蚀、老化严重,功能缺失,性能下降,尤其是1期煤焦皮带机系统、2、3期干熄焦吊车系统、除尘设备设施等,设备故障率逐步增加,直接影响稳定生产,生产波动风险增加; 近几年来,经验丰富的老师傅退休、待退休人数增加,炼焦发展需要,2010年始新进人员多,新人岗位技能低,生产经验少,生产调整及工艺控制存在薄弱点。;四、当前面临的挑战;2、宝钢焦成为物流瓶颈;3、宝钢焦新增用户-COREX;4、对标国内同行,焦炭质量存在明显差距; 宝山区环保局在宝田公司设置“全球眼”,监测到炼焦区域异常冒黑烟。;1、稳定和改善焦炭质量 1、稳定配煤结构,了解参与新煤种开发,明确新煤种试验阶段技术措施,延长配比使用周期; 2、杂煤使用技术措施研究,寻找最佳杂煤配入方案,避免杂煤使用造成的质量波动; 3、开展“提高配煤切出精度”科研,利用雷达料位计与在线水分检测仪的协同作用,建立控制模型,提高配比执行精度; 4、强化煤调湿装置巡检维护,确保稳定运行,提升运转率; 5、焦炉加热煤气种类调整期间的温度、流量措施优化,提高不同加热煤气间的替换性,致力于提高焦炉横墙、直行温度的稳定性。;2、生产过程精细控制 1、结合四炼焦生产搭接,各技改、改善项目实施,提前策划生产组织方案及应对措施,减少生产调整。 2、持续实施炉温优化调整,推广1炼焦下喷管孔板调整方案,改善3炼焦横墙温度,实现焦炉各火道温度及高向加热的稳定受控; 3、结合科研项目的实施,进一步优化干熄焦各工艺参数,实现连续均匀排焦、锅炉系统负荷稳定; 4、严格推焦计划执行,持续改善装平煤质量,实现产量、质量双受控; 5、利用“主高操创新论坛”等平台,制定专题,定期交流分享现场技术成果,以技术来支撑各项指标的实现。;3、全员设备巡检

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