B型全封闭钢质套简修复技术改进.pdf

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
B型全封闭钢质套简修复技术改进

_监自I螭幽幽豳幽黼菇豳溆≤瞄女韵籀自臻漱;隅;淄■■幽幽㈤《■ 油气储运 OilGasand StorageTransportation B型全封闭钢质套简修复技术改进 李荣光1 冯庆善1 王学力1 刘悦1 王春明2 陈哲3 张晓舂4 刘加春4 (1.中国石油管道科技研究中心;2.中国石油管道公司大庆输油气分公司;3.中油管道物资装备总公司; 4.中国石油管道公司沈阳输油气分公司;5.中国石油管道公司锦州输油气分公司) 李荣光等.B型全封闭钢质套筒修复技术改进.油气储运,2010,29(10):755—758. 摘要:我国东部管网老化严重,大量螺旋焊缝和环焊缝缺陷需要采用套筒修复。传统B型套 筒修复技术,由于焊缝余高的存在,套筒与管壁的安装贴合度差,同时对焊缝顶部产生的集中作用 力,促使裂纹继续扩展,使修复质量大打折扣。基于软件模拟和力学分析研制了新型凸式B型套 筒,在筒壁预留焊缝凹槽,安装时通过凹槽过渡焊缝,解决了传统B型套筒与缺陷管体结合贴合度 低、焊接难度高、修复质量差等问题。新型凸式B型套筒修复管件的爆破压力达到14MPa,远高 于管体的实际运行压力和屈服压力。 主题词:管道;焊缝;缺陷修复;B型套筒;有限元;力学分析;爆破试验 我国相当一部分管道已超过服役期,管体老化 缝隙”地紧密贴合在一起,以限制缺陷超出塑性形变 问题日益突出,加之早期管道建设技术水平较低,从 后继续扩展。 管道建设之日起,就存在大量由于制造引起的缺陷 使用传统B型套筒修复螺旋焊缝缺陷时,若不 特征,如焊缝未焊透、未融合、撅嘴等,这些缺陷特征 打磨焊缝余高,套筒与管壁则难以紧密结合,一般存 的存在严重威胁管道的安全运行。以东部管网为 在5~10mm的缝隙,导致套筒内壁与管体焊缝直 例,在其30多年的运行进程中,曾发生多起螺旋焊 接接触,套筒焊接后,焊缝为主要承力点(图1)。 缝泄漏事故,造成严重后果。由于大量严重缺陷发 生在螺旋焊缝和环焊缝处,采用传统B型套筒进行 修复,需要打磨焊缝余高,这会导致管体缺陷程度进 一步加深,甚至出现泄漏事故。因此,施工中一般不 打磨而直接安装套筒。致使套筒与管体结合不紧密、 空隙过大,严重影响了焊接进度和修复质量。 图1传统B型套筒与侧边、焊缝结合不紧 1传统B型套筒存在的问题 为了研究传统B型套筒安装方法对焊缝缺陷 修复结果的影响,采用ABAQUS有限元对修复后 B型套筒修复技术原理是根据管体减薄处在内 管体进行应力分布分析。涉及的主要参数有:钢管 mm,壁厚8 miD_、宽度 压作用下径向应力增大,利用全封闭钢质套筒恢复 直径720 mm,焊缝高度2.5 15 管壁减薄处的承压强度,使其不会因达到塑性变形 mm,焊缝缺陷为东部管道典型的内部裂纹缺陷, 极限而破裂。B型套筒的安装过程包括缺陷表面处 假设其长度为5.6mm,套筒材料的弹性模量 E一2.1×105 理、降压、安装、焊接、焊接检测、防腐和回填7个技 MPa,泊松比A一0.3,并假设管道内压 术环节。影响修复质量最重要的因素是套筒与管体 为4MPa(图2、图3)。 的贴合度和焊接质量,套筒与管体的贴合度又是保 钢管在仅承受内压载荷作用的情况下,裂纹附 证焊接质量的前提条件。因此,为了有效发挥套筒

文档评论(0)

wnqwwy20 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:7014141164000003

1亿VIP精品文档

相关文档