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- 2017-07-21 发布于天津
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溶剂再生塔的故障诊断及排除.ppt
1 由于催化干气的组成和流量具有较大的波动。为了保证塔底贫液中含H2S指标的要求,在确定的回流条件下,塔内设计的实际塔板数不仅需要保证该塔分离要求所需理论板数,而且也需要保证抵消进料量和组成波动需额外增加的分离余度。浮阀塔板在该体系的塔板效率可以达到60%,但经常性地表现为40~50%左右。 二、故障描述 锦西石化分公司140万吨/年重油催化装置(RFCC)液化气脱硫装置溶剂再生塔原设计处理量为38.5 t/h。目前处理量高达到60 t/h。 自开车以来,该塔的塔底贫液的H2S浓度处于1.5~3g/L的范围,从未达到小于1.0g/L的设计要求。 当塔生产能力达到60t/h后,塔操作出现较大的波动; 当塔压降超过17kpa以后,出现冲塔的迹象,塔底贫液H2S浓度达到2.37g/L的左右。 二、故障描述 表中示出了溶剂再生塔典的设计,实际运行和5月22日的工艺操作值的对比。 二、故障描述 三、故障的初步分析 三、故障的初步分析 塔设备处于操作上限:该塔原设计进料量为38.5t/h,实际生产量已经达到60kg/h,为设计点的155.8%; 塔板效率低:国内绝大多数溶剂再生塔的塔板数均为20层,都能够满足生产要求。从当前生产操作而言,塔底贫液中胺浓度超标说明,该塔塔板效率较低。 液泛压降低:操作实际表明,一旦全塔压降达到17kpa后,溶剂再生塔出现冲塔的迹象; 三、故障的初步分析 按照20层塔板17kpa的冲塔压降估计:平均每板的压降为0.85kpa,折合为6.37mmHg和86.6mmH2O。而浮阀塔板在该塔板压降水平下,完全可以正常操作,那为何出现了冲塔的迹象哪? 该体系存在腐蚀性,可能会造成塔板较大的穿孔,会造成塔板压降降低,但不会引起冲塔,因此,可能性不大! 塔板脱落:部分塔板脱落会造成全塔压降的降低。 按照20层塔板在17kpa时出现冲塔现象初步判断,塔板脱落是十分可能的。 三、故障的初步分析 初步诊断结果: 1.该塔的加工量达到了设计处理量的155.8%,并出现冲塔迹象,表明该塔接近于喷射液泛状态; 过量雾沫夹带造成塔板效率的降低; 部分塔板脱落造成了理论板数的降低; 从而造成了塔底贫溶剂硫含量的超标! 2. 按照该工况下,F-1浮阀塔板液泛的压降为120mmH2O估计,全塔在17kpa下发生冲塔,塔内的板数在13~15层之间(核算值为14层)。 三、故障的初步分析 根据前述的经验判断,初步推断出溶剂再生塔内可能有5~7层塔板脱落的推断,塔板效率按50%考虑,假定塔内有6层塔板脱落,则全塔的理论级数为9层(包括塔顶冷凝器和塔底再沸器)。 应用ProII软件对该工况下的操作进行了流程模拟。模拟规定的塔顶冷凝器温度为40℃,塔底贫液的H2S浓度规定为2.37g/L。 三、故障的初步分析 三、故障的初步分析 三、故障的初步分析 三、故障的初步分析 浮阀全开前: 三、故障的初步分析 三、故障的初步分析 三、故障的初步分析 经过以上分析和模拟计算可知,造成锦西石化分公司RFCC溶剂再生塔生产故障的原因是: 该塔操作在设计点的155.8%,接近于液泛状态; 经过流程模拟计算和塔板压降核算,结果表明,该塔内可能有6层塔板被吹翻; 雾沫夹带和塔板数减少造成了贫溶剂硫含量不合格。 故障排除方法 全塔更换中国石油大学开发的Super V系列浮阀塔板。 预制好塔板后实施临时停车,检修! 四、故障排除 四、故障排除 溶剂再生塔的操作的核心问题是适应进料组成、流量和进料温度的波动,保证再生胺的H2S含量的要求,因此要求塔设备具有高的操作稳定性、操作弹性和高塔板效率,同时要防止低处理量时泄漏对塔釜H2S含量的影响。塔板设计按照60ton/h为设计点,设计的操作弹性范围为50~115%。 四、故障排除 鉴于该塔的堰长塔径比大于0.75%,因此塔板上滞流区几乎不存在,为了节约施工时间,无须采用抹斜堰,塔内固定结构完全利旧。但由于该体系为重度起泡体系,在每个出口堰上部焊接3根350mm高?10mm的导气管。 四、故障排除 四、故障排除 在预制塔板的基础上,经过合理的生产调度及安排,决定对塔设备紧急实施2天的停工检查和改造。 开塔后发现塔内提馏段下部(4~7层,10和11层)共六层塔板完全脱落,完全验证了故障诊断的分析结果,分析原因是塔板安装不当造成的。 全塔更换了Super V1型浮阀塔板,并细致地检查了施工质量,得到确认和签字后封塔。 四、故障排除 恢复生产后的开车1个月的生产考核结果表明,在30~75吨进料条件下,溶剂再生塔操作极为平稳,塔底贫液的硫化氢含量完全小于1g/L, 全塔压降在6~11kpa平稳操作,并且未出现跑样的现象。由于溶剂再生塔处理能力的提高,降低了吸收塔的溶剂用量,提高了吸收塔的生产能力和
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